馬飛
摘要:本人用十余年在機械方面的經(jīng)歷與一定的基礎(chǔ)理論相結(jié)合,闡述了透平機組產(chǎn)生振動的各種因素和減振措施。
關(guān)鍵詞:振動;動平衡;垂直膨脹;修正;措施
0 前言
旋轉(zhuǎn)機械的種類很多,如:發(fā)電機、汽輪機、透平壓縮機、膨脹機、水泵、通、鼓風機、電動機等等。此類機械的主要功能都是由旋轉(zhuǎn)動作完成的,只要轉(zhuǎn)子一開始轉(zhuǎn)動,就不可避免地產(chǎn)生振動,振動產(chǎn)生后,會造成一定的危害:它將使工作性能降低或使機械根本無法工作,它使某些零部件因受附加的動載荷而加速磨損、疲勞,甚至斷裂。進而影響壽命或造成事故;振動還將產(chǎn)生噪音而危害人身健康。但是,只要振動不過量,是完全允許的。當機械產(chǎn)生一些不正常的振動或振動過大過量時,其動態(tài)性能劣化,又不符合技術(shù)要求時,就必須采取措施予以排除,以保證機械的安全、穩(wěn)定運行。
H700-6.8/0.98空透是6000m3/h制氧機組配套的母機,產(chǎn)自開封總廠。其高、低速轉(zhuǎn)子均屬剛性轉(zhuǎn)子,剛性轉(zhuǎn)子相比柔性轉(zhuǎn)子,旋轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性要差。此空透于2003年初安裝完畢試運行。初始期間一至四級軸振動顯示均在技術(shù)要求范圍內(nèi)。但三級的軸振值接近設定的上限,因當時投產(chǎn)日期緊迫,加之對振動所造成的危害認識尚不深刻。所以,乙方未進行處理。以后運行的一年中,三級軸振是逐漸加大的趨勢,也未引起重視。以至04年2月9日釀成高速轉(zhuǎn)子(3-4級)葉輪輪盤根處軸折斷(疲勞)的惡性事故,給公司的正常生產(chǎn)秩序造成嚴重的影響。
透平壓縮機產(chǎn)生振動的原因是復雜的,多方面的,有由于工藝操作不當引起的,如;發(fā)生喘振等;有由于地基基礎(chǔ)沉降、開裂、變形等原因產(chǎn)生基礎(chǔ)振動,進而聯(lián)鎖機械引發(fā)振動的;有由于與機械相聯(lián)接的管路,由于設計、安裝、支護不合理,不能消除由于熱脹而影響到透平機的振動;有由于原動機振動過大而誘發(fā)壓縮機振動過大的。
但最主要的原因,本人認為還是由于透平機本身機械諸方面的原因引起的。具體到機械諸因素,情況也是十分復雜的。判斷的準確性也是十分困難和棘手的。其相關(guān)的處理減振措施,有的難度也是比較大的。有些誘發(fā)振動的原因,僅靠人的經(jīng)驗和智力有時是不能解決的,還要靠精密的檢測儀器來完成。
下面,本人就自身的體會和不成熟的經(jīng)驗,淺談一下因機械原因產(chǎn)生軸振動的諸因素及相關(guān)的處理措施。
1 旋轉(zhuǎn)零部件的不平衡
透平離心機內(nèi)包含著很多作旋轉(zhuǎn)運動的零部件,如各種傳動軸、葉輪、傳動齒輪、各種形式的聯(lián)軸器及電動機轉(zhuǎn)子等等。這些做旋轉(zhuǎn)運動的零部件,可統(tǒng)稱為回轉(zhuǎn)體,在理想的狀態(tài)下,回轉(zhuǎn)體在旋轉(zhuǎn)和靜止時,對軸承或軸產(chǎn)生的壓力是一樣的,這樣的回轉(zhuǎn)體是平衡的回轉(zhuǎn)體。但各種回轉(zhuǎn)體由于內(nèi)部材料組織密度不均勻,或毛坯缺陷(空洞、砂眼),加工及裝配中產(chǎn)生的誤差,甚至在設計時就具有非對稱性的幾何形狀等多種因素,使的回轉(zhuǎn)體在旋轉(zhuǎn)時,其上每個微小的質(zhì)點,所產(chǎn)生的離心慣性力不能相互抵消,重心與旋轉(zhuǎn)中心發(fā)生偏移,零部件在高速旋轉(zhuǎn)時將產(chǎn)生很大的離心慣性力,兩個以上的離心力將組成力偶矩,使軸產(chǎn)生扭曲,發(fā)生劇烈的振動。
應采取的相關(guān)措施:除在設計、制造、加工、安裝過程中力求合理和提高質(zhì)量外,要根據(jù)回轉(zhuǎn)體不同的轉(zhuǎn)速、工作環(huán)境和工作性質(zhì)做不同精度要求的靜、動平衡試驗。零部件轉(zhuǎn)速愈高,重量越大,直徑越大、長徑比愈大及機器工作精度愈高(汽機轉(zhuǎn)子、多級透平機、膨脹機轉(zhuǎn)子等)則必須進行精確的動平衡檢測,甚至還需要做真空動平衡。對于剛性回轉(zhuǎn)體,當轉(zhuǎn)速n<1800r/min和長徑比L/D<0.5,或者轉(zhuǎn)速n<900r/min時,只需做靜平衡即可。而當轉(zhuǎn)速n>900r/min和長徑比L/D>0.5,或者轉(zhuǎn)速n>1800r/min時,則必須進行動平衡,對于柔性回轉(zhuǎn)體,必須要進行動平衡。
2 離心機與原動機(包括單獨增速器)徑、軸向同心度偏差而引起的振動
透平壓縮機一般轉(zhuǎn)速很高,平均在20000r/min左右,最高達到46000r/min。其葉輪直徑越小,轉(zhuǎn)速越高,其次則反之。所以,對同心度的精度要求是極嚴格的,其誤差一般不超過0.02mm,尤其值得注意的是除在安裝檢修過程中要達到技術(shù)數(shù)據(jù)要求外,還應注意帶有單獨增速器,按其主、被動齒輪的旋轉(zhuǎn)和受力方向,還必須做出相應的、正確的同心度修正值。若不作出修正,機組靜止和旋轉(zhuǎn)時的同心度,因受負載影響,要發(fā)生變化的,最后勢必會因為機組對中精度差引起機組產(chǎn)生振動。
3 由于熱膨脹引起的振動
透平壓縮機正常工作時,其機體本身及聯(lián)接的管路溫度是相當高的,所以,其熱脹量也是比較大的。而電動機由于工作性質(zhì)和轉(zhuǎn)速的不同,其工作溫度相比透平機而言是相對低的,所以其熱脹量也小的多。不同的熱脹量如何使其達到統(tǒng)一,而使整個機組運轉(zhuǎn)平穩(wěn),不產(chǎn)生額外的振動呢?除了在設計時要充分考慮這些因素,如設計機座、機身、堝殼、管路等在熱脹冷縮時,用以消除這些熱脹因素的滑鍵及槽、膨脹螺栓、管路的伸縮節(jié)等零部件外,在安裝時,要確保這些零部件的可靠性,以消除這些不利因素的影響。更值得注意的是,在原動機與壓縮機初次安裝調(diào)整其同心度精度時,還要根據(jù)安裝時的環(huán)境溫度,電動機和壓縮機不同的工作溫度,準確地計算出其徑向同心度(垂直膨脹)的修正值。這個垂直膨脹將引起聯(lián)軸器法蘭的位移。這個位移不能由聯(lián)軸器吸收(軸向的可吸收),因此必須對整個機組的垂直膨脹給予特殊的考慮,來消除來自這兩個熱源的不同的熱膨脹量。如:SVK10-4S氮透機組垂直膨脹量競相差高達0.80mm,如不進行修正,或修正值計算有誤,即使安裝時對中的精度再準確,也會因這個垂直膨脹給予破壞,進而使同心度遭到變化,使整個透平機組產(chǎn)生振動,而不能平穩(wěn)運行。
4 由于傳動齒輪輪齒嚙合精度達不到要求而誘發(fā)軸振動
這也是由機械原因引起透平機振動的主因之一。(前面提到H700-6.8/0.98空透三-四級軸折斷的主因之一),自那次事故發(fā)生后,雖更換了新轉(zhuǎn)子,因齒輪組未更換,三級的軸振幅值仍在上限運行。在2006年更換了該機組的大、小齒輪組三付。當時雖經(jīng)廠方(開封鼓風機廠)人員調(diào)整,但三級的軸振值并未好轉(zhuǎn)。時振幅值:(三級:5點:43µm;6點:44µm)正常值為<31.0µm.其它六點的振幅正常,對此,廠方也沒有采取其它措施進行處理。此情況下,若繼續(xù)運轉(zhuǎn)下去,其后果將是嚴重的。
有關(guān)人員面對客觀事實,認真分析了振動過大的種種原因,最后得出結(jié)論:主要是傳動齒輪高速軸(三—四級轉(zhuǎn)軸)齒輪與大齒輪(主動齒輪)輪齒接觸面積小(僅45%),而設計要求:動齒面接觸面積要大于60%,如動齒面接觸面積不好確定,靜齒面接觸面積大于65%也為合格。無論動,靜齒面接觸都不允許在輪齒的兩端出現(xiàn)。接下來就是用何種方案來進行處理了。因為,三~四級是同一轉(zhuǎn)軸,是動三級?還是動四級?這是較關(guān)鍵的問題,不但涉及的因素多,而且還有一個難易的問題。而且此軸承是可傾瓦(五塊瓦),在一般情況下,是不允許在軸承的內(nèi)孔進行修刮的。如修刮軸承內(nèi)孔不但破壞了軸承的型線,還破壞了軸承原有的接觸精度和間隙變大。如此,我們決定在三級軸承的瓦窩及瓦塊的背面進行處理。經(jīng)多次仔細處理,使動齒面的接觸面積達到85%。經(jīng)開車運行檢驗,三級的軸振值由原來的43um,44um,降到了調(diào)整 后的10um,14um,其它六點的振幅也有一定的好轉(zhuǎn)。所以有力的說明了傳動齒輪輪齒接觸精度的高低也是誘發(fā)機組振動的主因之一。
5 由于轉(zhuǎn)軸軸頸部位沾磁或消磁不徹底,而顯示震動值虛假偏高
透平機的轉(zhuǎn)子是機組的關(guān)鍵部件,轉(zhuǎn)軸更是關(guān)鍵之最。對其材質(zhì)加之加工工藝,精度… …均有極嚴格的要求.其軸徑部位還需常經(jīng)過精密磨床加工,在加工過程及后續(xù)工藝中,難免有沾磁及消磁不徹底的現(xiàn)象產(chǎn)生.此現(xiàn)象對振動傳感器影響甚大,使顯示值虛假偏高,從而產(chǎn)生誤判。
5#空分3TYS85+2TYS68氧透機組中的低壓轉(zhuǎn)子為明顯一例,該機組自投產(chǎn)之日起,低壓轉(zhuǎn)子的高壓端的兩點顯示,明顯高于其它六個點的顯示。雖距軸振報警值還有一定的距離,而且手觸軸承部位感覺也不明顯,但這個誤顯,在未弄 清事實之前,始終是有關(guān)人員的一塊心病。雖經(jīng)儀控,機械系統(tǒng)多次查找都未發(fā)現(xiàn)問題。我們還請來了杭氧廠家來做現(xiàn)場振動測試也沒有明顯答案。后又與安裝單位配合,仔細查找癥結(jié)所在,經(jīng)反復大量的調(diào)查,對換,比對,終于發(fā)現(xiàn)了問題。若將傳感器固定在距原測點一定距離時(150mm左右)軸振顯示與其它六個點顯示基本一致。由此雙方認定原測點部位沾磁,在出廠時消磁不徹底,對傳感器進行干擾,進而引發(fā)了虛假的軸振數(shù)值顯示。自那以后,低壓轉(zhuǎn)子高壓端的兩點顯示一直穩(wěn)定無變化。這樣的例子很少見,沒有耐心,細致,認真的態(tài)度是很難發(fā)現(xiàn)的。
6 由機械原因引起振動過大的其它因素
除上述五點外,諸如聯(lián)軸器的動平衡精度低;齒輪聯(lián)軸器輪齒齒形遭破壞;聯(lián)軸器內(nèi)油量不足或過多;油膜振蕩;軸承背過盈不夠;軸承接觸面積,角度及間隙不合要求;潤滑油溫過高,油壓過低;葉輪與軸配合松動出現(xiàn)裂紋等物理現(xiàn)象諸因素。都是引起機械振動過大的原因。我們要根據(jù)不同的振動因素,盡量準確的作出判斷。有的放矢的采取有效地措施消除或減少振動。
綜上所述,透平壓縮機產(chǎn)生振動過大過量的諸多因素,還有待我們進行更深入的探討和研究。吸取教訓總結(jié)經(jīng)驗,不斷地完善和提高,是我們大家共同努力的方向。