梁 杰
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司焦化廠, 山西 太原 030003)
摘 要:為保證 7.63 m 超大型焦?fàn)t爐體安全和長壽化運行,總結(jié)焦?fàn)t在大幅度限產(chǎn)工藝條件下的調(diào)整策略和相關(guān)原則,并針對調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,歸納關(guān)鍵技術(shù)要點和特殊操作管控方法,形成超大型焦?fàn)t限產(chǎn)的生產(chǎn)組織和工藝調(diào)整模式,最終明確后續(xù)改進的方向。
關(guān)鍵詞:大幅度限產(chǎn);工藝調(diào)整;結(jié)焦時間;參數(shù)調(diào)節(jié)
太鋼焦化廠地處山西省太原市,屬于“2+26”城市管控范圍,正常工況下已執(zhí)行并實現(xiàn)了超低排放限值標(biāo)準(zhǔn)的達標(biāo)排放。為進一步改善污染物管控水平,為2022 年全國兩會及北京冬殘奧會期間創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,太鋼焦化廠從 2022 年 3 月 4 日開始將結(jié)焦時間延長至 45 h,并持續(xù)至 3 月 13 日。這是太鋼7.63 m 焦?fàn)t自投產(chǎn)以來首次面臨大幅度、長時間在長結(jié)焦時間狀態(tài)下(負荷約 55%)組織生產(chǎn),焦?fàn)t及其配套煤氣凈化工序在生產(chǎn)操作、工藝調(diào)整及設(shè)備維護方面均做了對應(yīng)調(diào)整,及時解決過程中發(fā)現(xiàn)的問題,并總結(jié)了關(guān)鍵技術(shù)要點和特殊操作管控方法。
1 存在的問題
太鋼焦化廠 7.63 m 焦?fàn)t的結(jié)焦時間在大幅度延長前,按 25.5 h 組織生產(chǎn),設(shè)計結(jié)焦時間為 25.2 h,基本接近滿負荷。3 月 3 日開始逐步延長結(jié)焦時間,至 3月 4 日計劃延長至 45 h,但時間過于緊迫,缺乏工藝技術(shù)條件支撐。
焦?fàn)t在長結(jié)焦時間工藝條件下,標(biāo)準(zhǔn)溫度降低,焦?fàn)t爐頭溫度預(yù)計會降至 850 ℃以下,由于焦?fàn)t大部分是由硅磚組成,爐體溫度由硅磚等耐火材料的殘余膨脹系數(shù)特性決定,若爐體溫度低于一定程度(850℃),再加熱時硅磚將不會膨脹,最終導(dǎo)致焦?fàn)t爐體的磚縫越來越大,造成焦?fàn)t爐體損壞。
在此之前的限產(chǎn)或減產(chǎn)組織和工藝調(diào)整中,均采用短時間或結(jié)焦時間在 32 h 以內(nèi)的生產(chǎn)組織模式,未經(jīng)歷過長時間限產(chǎn)實踐,因此對相關(guān)工藝參數(shù)的調(diào)整和策略沒有相關(guān)經(jīng)驗。
2 生產(chǎn)組織調(diào)整的關(guān)鍵點
2.1 研討形成生產(chǎn)組織方案
對可能遇到的情況進行辨識,制定應(yīng)對措施;同時利用限產(chǎn)時機,驗證氣煤配比的可行性。長結(jié)焦時間下,仍采用 10~11 min 單爐操作時間組織生產(chǎn),通過安排循環(huán)檢修時間,以便于車輛設(shè)備的檢修。同時,保持循環(huán)時間內(nèi)車輛處于低負荷待機狀態(tài),有利于減少電耗。
2.2 科學(xué)合理調(diào)整結(jié)焦時間,最大限度保護焦?fàn)t爐體
根據(jù)焦化生產(chǎn)組織特點和規(guī)律,重新規(guī)劃結(jié)焦時間,調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏,在 3 月 3 日—3 月 6 日期間,逐步降低焦?fàn)t加熱標(biāo)溫、逐步延長結(jié)焦時間,至 3 月 7 日8 點,將結(jié)焦時間延長到 45 h。同時,在長結(jié)焦時間下的生產(chǎn)操作過程中,因煤氣發(fā)生量減少,更容易造成荒煤氣系統(tǒng) O2 含量超標(biāo)。針對這一變化,安排停止晾爐操作,規(guī)范爐口清理作業(yè)。在長結(jié)焦時間末期進行開爐蓋操作時,暫停實施提前負壓的操作。
2.3 調(diào)整煤氣系統(tǒng)參數(shù),確保煤氣凈化系統(tǒng)穩(wěn)定
2.3.1 降低鼓風(fēng)機吸力
先采取逐步降低鼓風(fēng)機吸力的措施,再根據(jù)煤氣量調(diào)整鼓風(fēng)機的開機臺數(shù),并通過煤氣回流閥門進行穩(wěn)步操作;在結(jié)焦時間為 45 h 時,化產(chǎn)回收南區(qū)系統(tǒng)鼓風(fēng)機運行臺數(shù)由 2 臺減至 1 臺,且鼓風(fēng)機運行吸力從 -1 290 Pa 調(diào)整至 -660 Pa,降低了 630 Pa,降幅49%,與此同時,開大煤氣回流管道的閥門,避免煤氣在低負荷條件下發(fā)生鼓風(fēng)機設(shè)備喘振問題。
2.3.2 調(diào)整荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)參數(shù)
為保證荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)穩(wěn)定,對三段集氣管吸力值進行優(yōu)化調(diào)整,出爐段由 -350 Pa 降至 -300 Pa,非出爐段由 -300 Pa 降至 -250 Pa。將結(jié)焦期間 PROven壓力設(shè)定值調(diào)整在 30%~100%區(qū)間段,整體增加 20Pa,目的是使炭化室有較高壓力控制,適當(dāng)降低荒煤氣導(dǎo)出的速率。
2.4 制定鼓風(fēng)機開機節(jié)點及初冷器切出 / 投用節(jié)點
制定鼓風(fēng)機開機節(jié)點(煤氣量、前導(dǎo)向開度、吸力等)及初冷器切出 / 投用節(jié)點,為限產(chǎn)條件下的操作提供依據(jù)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)焦時間延長后,停用了 2 套煤調(diào)濕系統(tǒng);將原有的 4 座干熄爐中的其中 2 座實施停產(chǎn)保溫,節(jié)約了能源消耗。
3 工藝調(diào)整的相關(guān)策略
3.1 配煤結(jié)構(gòu)的調(diào)整,經(jīng)濟爐料的運行
確定了“大幅度提高瘦煤、適當(dāng)提高肥煤和 1/3焦煤、降低一級焦煤配比、試驗氣煤”的調(diào)整方案,通過 6 次調(diào)整完成實施。利用本次限產(chǎn)時機,驗證了氣煤質(zhì)量配比的可行性,使得長結(jié)焦時間運行期間氣煤質(zhì)量配用比例達到 5%。
3.2 焦?fàn)t爐溫和煤氣消耗調(diào)整策略
為確保爐頭溫度,在 45 h 以上的結(jié)焦時間條件下,標(biāo)準(zhǔn)溫度按 1 180 ℃執(zhí)行,比 36 h 的標(biāo)準(zhǔn)溫度1 200 ℃,降低 20 ℃。
3.2.1 焦?fàn)t爐溫變化(見表 1)
由表 1 可知:
1)3 月 5 日、6 日,在結(jié)焦時間延長初期,由 36 h向 45 h 過渡期間,因焦?fàn)t熱慣性導(dǎo)致爐溫降幅與計劃有較大偏差,降幅平緩,實際爐溫偏高。
2)3 月 13 日—3 月 14 日,因結(jié)焦時間大幅縮短(45 h 縮短至 35 h),爐溫升溫未達預(yù)期,造成實際與標(biāo)溫設(shè)定偏差大。
3)3 月 14 日—3 月 16 日,在結(jié)焦時間恢復(fù)期間,同樣受焦?fàn)t熱慣性影響,爐溫出現(xiàn)一定的波動。
3.2.2 焦?fàn)t加熱煤氣用量的調(diào)整(見表 2)
由表 2 中實際的煤氣使用情況分析可知,原計劃焦?fàn)t煤氣消耗量較為保守,實際在結(jié)焦時間 45 h 狀態(tài)下全部停用焦?fàn)t煤氣;高爐煤氣用量為 21~22 萬m3 /h,比原計劃用量少 1 萬 m3 /h。原計劃煉焦熱耗 3.62 GJ/t全焦,實際煉焦熱耗為 3.30 GJ/t 全焦。長結(jié)焦時間下,全爐焦炭成熟度均勻良好,有利于節(jié)省焦?fàn)t煤氣。
3.3 煤氣凈化系統(tǒng)的主要輔料應(yīng)用調(diào)整
3.3.1 液堿消耗分析
蒸氨塔處理量偏小,生產(chǎn)調(diào)節(jié)會導(dǎo)致液堿消耗偏高。將進蒸氨塔的水量控制在 50~52 m3 /h,當(dāng)液位進一步下降時,蒸氨塔進行內(nèi)循環(huán)(共內(nèi)循環(huán) 13 次,累計 51 h),廢水經(jīng)原料氨水罐后,再次進蒸氨塔循環(huán)。
由于內(nèi)循環(huán)時停止加堿,原料氨水與蒸氨廢水混合后進蒸氨塔,容易造成廢水 pH 值的波動,根據(jù)出水pH 值調(diào)整加堿量偏差較大。限產(chǎn) 50%條件下,堿消耗總量降幅 20%,液堿總量減少,但是噸廢水用量增加。
3.3.2 洗油消耗分析
限產(chǎn)后,洗油洗苯的油氣比增大,塔后煤氣含苯量下降,輕苯產(chǎn)量增加,使得洗油單耗降低。塔后含苯量從 2.1 g/m3 降低至 0.95 g/m3 左右,降幅達 55%,輕苯回收率相對提高。降低生產(chǎn)負荷后,洗苯塔、脫硫解析塔效果都有明顯提升,塔后含苯、煤氣 H2S 含量顯著降低,蒸汽消耗也相應(yīng)降低,為以后的生產(chǎn)節(jié)奏調(diào)整積累了降低洗油、蒸汽等物料消耗的經(jīng)驗。
4 利用長結(jié)焦時間條件,對焦?fàn)t及配套設(shè)備進行維護
因焦?fàn)t屬于連續(xù)運轉(zhuǎn)的工藝設(shè)備,加之長流程鋼鐵企業(yè)大高爐對焦炭質(zhì)量要求高的特點,焦?fàn)t很難有停產(chǎn)檢修時機,利用本次限產(chǎn)時間,對焦?fàn)t及配套設(shè)備完成了檢修,進一步滿足了生產(chǎn)需求。
舊系統(tǒng)焦罐車于 2008 年投產(chǎn)后一直連續(xù)使用, 罐體旋轉(zhuǎn)支撐平臺下部產(chǎn)生 3 mm 的磨損凹槽,影響罐體旋轉(zhuǎn)定位精度。利用本次限產(chǎn)時機,組織完成了南臺罐車副罐旋轉(zhuǎn)支撐平臺的更換。同時進行機械及電氣一體化的同步維修,對日常檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患進行集中處理,保證檢修后罐車能夠連續(xù)長時間使用。
限產(chǎn)期間,對備煤工序中下料不暢的煤罐進行了下料短節(jié)更換。通過清空對應(yīng)煤罐,更換下料短節(jié)。更換短節(jié)后,消除了給料機灑煤問題。
利用本次限產(chǎn),處理了一些因缺少停車時間難以進行的問題,如舊系統(tǒng)干熄焦單系統(tǒng)的機械類檢修、鋼絲繩更換、東臺振篩更換、單系統(tǒng)皮帶檢修、焦?fàn)t磨電軌道等項目,為下步穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。
5 存在的問題與改進方向
1)焦?fàn)t熱工方面存在問題。在此次長結(jié)焦時間調(diào)整下,焦?fàn)t加熱系統(tǒng)參數(shù)以調(diào)節(jié)煤氣壓力、暫停時間、高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣摻混量進行爐溫控制。在大跨度結(jié)焦時間調(diào)整的狀態(tài)下,未測量炭化室底部壓力,焦?fàn)t加熱系統(tǒng)參數(shù)的適應(yīng)性不好,雖然直行溫度可以達預(yù)期,但爐頭溫度降幅較大,降至 900 ℃左右,不利于爐體安全和長壽化運行。改進方向:提前研究制定兩套加熱系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整方案,主要調(diào)整參數(shù)包括煤氣孔板尺寸、進風(fēng)口尺寸、廢氣水平翻板開度、脫硫風(fēng)機主頻,以此來保證高爐煤氣壓力不至于過低而影響爐頭溫度及高向加熱,保障在長結(jié)焦時間條件下爐頭溫度維持正常。同時,結(jié)焦時間縮短后,爐溫易不均勻,造成大電流,因此需加強爐溫管控,避免爐溫不均勻造成大電流的發(fā)生。需增加測炭化室底部壓力監(jiān)測,為調(diào)整 PROven 控制參數(shù)提供依據(jù),保障炭化室內(nèi)微正壓。
2)恢復(fù)生產(chǎn)時,結(jié)焦時間不能縮短得太快。為追求出爐數(shù),在 3 月 14 日恢復(fù)生產(chǎn)時,第一輪結(jié)焦時間縮短過快(從 45 h 直接縮短至 35 h 以內(nèi)),溫度控制難度大,焦炭過火或生焦的風(fēng)險大大增加。第一輪出爐由于爐頭溫度提升緩慢,出爐時爐頭冒黑煙現(xiàn)象明顯。改進方向:為保證焦?fàn)t長壽化,在限產(chǎn)后恢復(fù)方面需按計劃進行,需與相關(guān)部門溝通,建議公司內(nèi)部上級部門按煉焦規(guī)程和技術(shù)規(guī)定執(zhí)行。
3)硫銨顏色變差。在長結(jié)焦時間下,降低了吸力,煤氣流速降低,煤氣中的雜質(zhì)沉積在管道中,在恢復(fù)生產(chǎn)時,煤氣流速增加,將管道中的雜質(zhì)帶到母液中,影響硫銨顏色。改進方向:在焦?fàn)t恢復(fù)期間,吸力調(diào)整必須緩慢、均衡,避免對硫銨產(chǎn)品的顏色造成影響。
4)液堿、洗油、乙醇胺的消耗均存在滯后現(xiàn)象,需要在生產(chǎn)組織中及時調(diào)整。液堿消耗在限產(chǎn)期間反復(fù)波動,需督促各班組及時調(diào)整能源及輔料消耗,并提升鼓冷、硫銨班組人員協(xié)同能力。