李利波 牛占平 劉亞行 袁亞星
河北新金鋼鐵有限公司軋鋼廠
摘要:主要介紹了影響熱軋卷板成材率的因素,根據生產實踐針對影響的因素做了原因分析,并重點介紹提高成材率所做的改進措施。
關鍵詞:成材率;氧化燒損;軋廢;切頭切尾;板尾取樣
1 前言
為了降低生產成本,增強企業競爭力,軋鋼廠成立了攻關小組,對卷板成材率進行攻關。我們每天到現場調查研究,深入生產一線對生產參數跟蹤及分析,制定改進措施,通過反復試驗,取得了可喜的成果。
2 新金軋鋼廠熱軋卷板的工藝流程
連鑄機—除毛刺—旋轉盤—稱重—入爐輥道—裝料推鋼—1#、2#加熱—出爐輥道—爐后除鱗—控寬粗軋機—中間輥道(保溫罩)—飛剪—精軋前除鱗—精軋機組—層流冷卻—機前導尺—1#、2#卷取—自動打捆機—1#步進梁—翻鋼機—2#步進梁—稱重—檢驗—慢速鏈運輸—打包—噴號—入庫
3 影響成材率的因素
3.1氧化燒損
在鋼坯加熱過程中,鋼坯表面的鐵元素與爐氣中的氧化性氣體發生氧化反應,生成鐵的氧化物,造成金屬損失的現象稱為鋼坯的氧化燒損。影響氧化燒損的因素較多,其中爐內氣氛和加熱溫度及加熱時間的影響是主要因素。爐氣的氧化性氣氛濃度越高,氧化性氣體含量越多,氧化能力越強,鋼坯氧化燒損量越大。鋼還的氧化速度隨爐溫升高而加快,900℃開始加劇,1100℃以上氧化速度急劇上升,加熱時間越長氧化生成的氧化鐵皮量越多。
3.2軋廢
軋廢是影響成材率的一個重要因素,鋼溫不均勻、工藝故障、設備故障都有可能導致堆鋼事故。假設卷板日產量5500噸,軋廢一塊鋼坯,坯料重量就是17.3噸,成材率就降低了0.31%。因此,必項大大降低軋制故障率,減少軋廢量,提高成材率指標。
3.3切頭切尾
飛剪切頭切尾的長短,明顯影響著成材率,只有合理控制切頭切尾的長度,才能減少金屬損耗,提高成材率。
3.4板尾取樣
在1#成品庫打包處,慢速鏈旁邊板尾取樣扔著一大片,取樣長度有6米的,甚至還有8米的,取樣太長,取樣長度大,明顯影響卷板成材率。
4 采取的措施
4.1降低氧化燒損
4.1.1調節空燃比
減少煙氣中的氧含量,能大幅度降低氧化燒損,由于煤氣質量的變化,發現加熱爐在設計過程中制訂的0.8的空燃比,空氣過剩較大,經過一系列的實驗和分析,空燃比在0.6~0.7時,煙氣中氧含量較低。于是,在不影響升溫的情況下,把空燃比降低到0.6,從而降低了氧化燒損。
4.1.2優化加熱工藝
單位面積上生成的氧化鐵皮含量與溫度呈指數關系,鋼坯在650℃以下時,基本上不生成氧化鐵皮,當其溫度超過760℃時,氧化鐵皮厚度就顯著增加,達到可以測量的程度,當爐內溫度達到800℃時,氧化鐵皮厚度就顯著增加。為了降低燒損,我們對加熱爐各段溫度進行嚴格控制,具體要求如下:
卷板不同鋼種的溫度控制
卷板鋼種 |
均熱段溫度(℃) |
出鋼溫度(℃) |
普通冷軋料SPHC |
1290 |
1080 |
家電板SPHC-2/-3 |
1280 |
1080 |
馬口鐵M鋼 |
1280 |
1080 |
結構鋼 |
1260 |
1090 |
4.2控制軋廢
4.2.1由于軋鋼工操作不規范,造成工藝故障較多,通過制定《軋機操作規程》,組織軋鋼工培訓和考評,提升了崗位工的技能,從而提高了操作水平,減少工藝故障。
新金軋鋼廠2021-2023年軋廢量統計表
年度 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
軋廢量(噸) |
1893.22 |
1193.28 |
1287.86 |
成材率(%) |
98.53 |
98.57 |
98.60 |
注:2023年成材率目標值≥98.60%。
4.3控制切頭鋼長度
在鋼坯軋制中,由于鋼坯頭部在咬入時有明顯的溫降,導致變形不均勻,軋制的物理作用,導致雜質會向鋼坯的兩頭聚集。只有把“爛頭爛尾”切除,才能對生產穩定起到一定的保障;只有加強對各規格切頭切尾長度自動化水平的控制,保證切頭切尾尺寸準確穩定合理,才能減少浪費,提高成材率。在現場用盒尺檢測切頭鋼寬度,寬的有25cm的、20cm的,切頭鋼太寬。我們結合維修工調整飛剪,切頭鋼控制在10cm以內,切頭鋼量明顯減少。
4.4縮短板尾取樣長度
在1#成品庫打包處,慢速鏈旁邊板尾取樣扔著一大片,取樣長度有6米的,甚至還有8米的,取樣太長。軋鋼廠結合公司質檢處重新制定板尾取樣標準,要求板尾取樣控制在1.5米以內。
5 效果
新金軋鋼廠通過降低燒損、減少軋廢、減少切頭切尾和控制板尾取樣,2024年1-5月份卷板成材率明顯提高。詳見下表:
2024年1-5月份卷板成材率統計表
2024年 |
1月份 |
2月份 |
3月份 |
4月份 |
5月份 |
成材率(%) |
98.65 |
98.62 |
98.66 |
98.67 |
98.64 |
由上表可以看出,2024年1-5月份都達到了98.60%以上,完成公司制定的目標任務。
6 總結
決定卷板成材率的因素有很多,通過對氧化燒損、軋廢、切頭切尾、板尾取樣的控制,成材率有了明顯的提高。只有不斷從影響成材率的各個因素分析總結,在細節中不斷挖潛,才能逐步提高成材率,降低生產成本,增強企業的競爭力。