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日鋼營(yíng)口中板2300m3高爐快速開爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-07-02  作者:孫永 趙世禹 王騰龍  瀏覽次數(shù):820
 
核心提示:摘 要:在高爐煉鐵整個(gè)生產(chǎn)過程中,高爐操作者將階段性面臨高爐停爐及開爐操作,尤其開爐操作,是關(guān)乎新建或大修后高爐能否順利生產(chǎn)的關(guān)鍵性操作,營(yíng)鋼2300m3高爐在2024年3-5月份進(jìn)行大修作業(yè),于5月7日復(fù)產(chǎn)開爐,通過對(duì)開爐準(zhǔn)備工作的詳盡梳理、制定完備的開爐方案及開爐過程中的精細(xì)化操作,實(shí)現(xiàn)2天全風(fēng)全氧,實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。 關(guān)鍵詞:開爐;完備方案;精細(xì)化操作;快速達(dá)產(chǎn);

日鋼營(yíng)口中板2300m3高爐快速開爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐

孫永 趙世禹 王騰龍

(日鋼營(yíng)口中板有限責(zé)任公司煉鐵廠)

摘  要:在高爐煉鐵整個(gè)生產(chǎn)過程中,高爐操作者將階段性面臨高爐停爐及開爐操作,尤其開爐操作,是關(guān)乎新建或大修后高爐能否順利生產(chǎn)的關(guān)鍵性操作,營(yíng)鋼2300m3高爐在2024年3-5月份進(jìn)行大修作業(yè),于5月7日復(fù)產(chǎn)開爐,通過對(duì)開爐準(zhǔn)備工作的詳盡梳理、制定完備的開爐方案及開爐過程中的精細(xì)化操作,實(shí)現(xiàn)2天全風(fēng)全氧,實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。

關(guān)鍵詞:開爐;完備方案;精細(xì)化操作;快速達(dá)產(chǎn);

前言

日鋼營(yíng)口中板有限公司現(xiàn)有四座450m3串罐無(wú)料鐘式高爐、兩座2300m3串罐無(wú)料鐘式高爐,煉鐵廠自投產(chǎn)以來,在實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,使生鐵產(chǎn)量、質(zhì)量逐年提高,成本逐年降低。在目前行業(yè)整體處于盈虧邊緣情況下,內(nèi)部技術(shù)革新是打破重圍的核心措施,煉鐵廠結(jié)合歷年開爐生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及對(duì)標(biāo)同行業(yè)其他高爐,制定完畢開爐方案,實(shí)現(xiàn)2300m3僅用時(shí)兩天全風(fēng)全氧達(dá)產(chǎn),突破營(yíng)鋼歷史,實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。

1  歷次開爐梳理

新1#高爐

2019年4月4日16:59送風(fēng)開爐

日期

鐵水產(chǎn)量

平均硅

煤比

≥1.0硅重量

4日

0.00

 

 

 

5日

761.58

2.81

0.00

 

6日

1562.80

2.54

80.11

 

7日

2963.61

2.08

102.85

 

8日

3991.50

1.04

132.43

 

9日

4090.35

0.61

162.99

 

10日

5254.45

0.47

154.21

 

11日

4747.00

0.54

156.56

 

12日

5428.00

0.44

164.39

 

13日

5945.39

0.37

160.14

 

平均

3474.47

1.21

144.57

9279

新1#高爐上次大修時(shí)間為2019年4月份,由上述數(shù)據(jù)可看出,營(yíng)鋼大高爐前次開爐達(dá)產(chǎn)用時(shí)10天,爐溫達(dá)到正常水平用時(shí)7天,高硅鐵重量9279噸。

2  開爐前籌備

2.1  開爐制約點(diǎn)分析

1、極低品位開爐:

制約點(diǎn):結(jié)合當(dāng)日原燃料條件,燒結(jié)礦品位僅53.5%,開爐正常負(fù)荷料品位54.8%,大高爐面臨極低品位開爐。

應(yīng)對(duì)策略:大幅減少硅石、菱鎂石等熔劑加入量,采取螢石及少量錳礦等單一熔劑開爐發(fā),降低全爐總渣量,全爐渣比僅611kg/t,從而降低負(fù)荷料品位低對(duì)開爐影響。

2、球團(tuán)庫(kù)存不足:

制約點(diǎn):球團(tuán)礦庫(kù)存僅2000t,還需留出豎爐復(fù)產(chǎn)循環(huán)用球,高爐開爐用量不足。

應(yīng)對(duì)策略:溝通并跟蹤豎爐復(fù)產(chǎn)進(jìn)程,按庫(kù)存量規(guī)劃球團(tuán)配比,避免爐料結(jié)構(gòu)大幅調(diào)整,影響恢復(fù)進(jìn)度

3、焦炭庫(kù)存不足:

制約點(diǎn):開爐前搗固干熄焦炭庫(kù)存僅4500t,搗固焦炭庫(kù)存不足。

應(yīng)對(duì)策略:使用前期入廠的不合格頂裝干熄代替搗固干熄使用,利用開爐階段焦炭結(jié)構(gòu)優(yōu)良消耗不合格焦炭。

2.2  開爐方案敲定

1、裝料作業(yè):

段 數(shù)

負(fù)荷

礦批

[Si]

焦比

R2

焦炭

料 批

批數(shù)

焦炭量

填充體積

高堿

球團(tuán)

螢石

菱鎂石

錳礦

t

%

kg/t

 

t

t

t

t

t

 

 

t

m3

第一段

鋪底焦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

48 

第二段

枕木

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

479

第三段

凈焦

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

47

752

1151

第四段

Z1

 

19.0

2.5

1515

0.77

16

18

 

5.5

3.5

1.0 

4

64

160

第五段

Z2

2.22

35.5

2.5

782

1.06

16

23.12

10.88

2.0

1.2

1.5

9

144

395

第六段

Z3

2.66

42.5

2.5

657

1.14

16

29.0

12.0

1.0

0.7

1.5

4

64

185

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

 

全爐鐵量

321.87

全爐焦比

3.28

 

 

 

 

 

 

 

 

2、爐渣成分預(yù)測(cè):

爐渣成分

CaO

SiO2

Al2O3

MgO

S

CaF2

R2

Mg/Al

24.93%

31.95%

18.90%

14.10%

1.63%

5.20%

0.78

0.75

此次開爐采取花開法開爐,全爐焦比按以往經(jīng)驗(yàn)控制在3.28t,全爐鐵量322噸,全爐終渣堿度0.78,CaF2控制在5.20%,鎂鋁比0.75。

2.3  開爐達(dá)產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定

項(xiàng)目

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

產(chǎn)量(t)

0

800

2500

4000

5000

6000

6000

焦比(kg/t)

780

630

500

450

430

400

390

煤比(kg/t)

——

50

80

120

140

150

150

風(fēng)溫(℃)

1000

1120

1160

1200

1210

1220

1220

爐溫(%)

——

1.5-2.5

1.0-1.5

0.8-1.0

0.5-0.8

0.5-0.8

0.4-0.5

風(fēng)量(m3/min)

2600

3800

4400

4600

4800

4800

4800

煉鐵廠通過對(duì)標(biāo)日鋼開爐進(jìn)程及開爐小組人員建議,結(jié)合新1#高爐2019年枕木開爐恢復(fù)參數(shù)及營(yíng)鋼低品位原料現(xiàn)狀,綜合分析制定開爐達(dá)產(chǎn)參數(shù)控制目標(biāo),確保開爐后穩(wěn)步提升指標(biāo)基礎(chǔ),開爐過程中依據(jù)開爐方案指導(dǎo)下,開爐激勵(lì)鼓勵(lì)下,煉鐵廠實(shí)現(xiàn)開爐零風(fēng)口損壞,3日達(dá)產(chǎn)達(dá)效的佳績(jī),為降本工作做出貢獻(xiàn),實(shí)際開爐進(jìn)程遠(yuǎn)超預(yù)期效果。

2.4  開爐前準(zhǔn)備

1、開爐方案培訓(xùn):

開爐前由作業(yè)規(guī)劃組擬定及評(píng)審《煉鐵廠新1#高爐烘爐方案》、《煉鐵廠新1#高爐開爐方案》、《煉鐵廠新1#高爐開爐安全保障方案》、《應(yīng)急處置預(yù)案》等相關(guān)方案,第二高爐工場(chǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)并熟知,確保參與開爐人員掌握相關(guān)工作及安全注意事項(xiàng),保證開爐安全順利進(jìn)行。

2、備品備件準(zhǔn)備:

序號(hào)

備品備件名稱

數(shù)量

負(fù)責(zé)人

序號(hào)

備品備件名稱

數(shù)量

負(fù)責(zé)人

1

風(fēng)口大套

4個(gè)

王友軍

12

免烘烤搗打料

30t

張振明

2

風(fēng)口二套

15個(gè)

王友軍

13

水泥

3t

張振明

3

風(fēng)口小套

20個(gè)

王友軍

14

泥耙

10個(gè)

張振明

4

風(fēng)口大蓋

30套

胡浩

15

泥叉

10個(gè)

張振明

5

風(fēng)口小蓋

30套

胡浩

16

鋼釬

10根

張振明

6

送風(fēng)裝置

1套

胡浩

17

打風(fēng)口用白鋼管

4根

張振明

7

鉆桿

350根

張振明

18

DN20空氣膠管

500m

張振明

8

鉆頭

700個(gè)

張振明

19

打風(fēng)口用滑錘

2套

張振明

9

氧氣管

30t

張振明

20

泥套澆注料

2t

張振明

10

無(wú)水炮泥

70噸

張振明

21

鐵水罐

66個(gè)

馮洪軍

11

氧槍

6根

張振明

——

——

——

——

煉鐵廠作業(yè)規(guī)劃組各專業(yè)工程師對(duì)開爐期間所需備品備件進(jìn)行梳理并準(zhǔn)備,關(guān)鍵性備件共計(jì)21項(xiàng),落實(shí)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)備件數(shù)量及存放點(diǎn),確保開爐過程備品備件有效使用,為開爐順利提供保障支撐。

2.5  裝料精準(zhǔn)化

1、激光測(cè)量料面及爐型

圖片1

引進(jìn)科學(xué)技術(shù)測(cè)量料面及爐型,使用激光對(duì)砌筑后爐型進(jìn)行掃描,確定爐型,裝料過程中對(duì)料面、布料位置及碰撞點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量,量化數(shù)據(jù)支撐,指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)操作。

2、精準(zhǔn)控制裝料

項(xiàng)目

單位

開爐目標(biāo)

實(shí)際完成

開爐焦比

t/t

3.28

3.30

凈焦位置

m

11.2

11.1

Z1位置

m

9.5

9.6

爐溫

%

2.5

2.0

堿度

-

1.10

1.11

鎂鋁比

-

0.78

0.76

煉鐵廠首先從全焦無(wú)球團(tuán)、全焦配球團(tuán)、枕木無(wú)球團(tuán)、枕木配球團(tuán)4種開爐方式中選定枕木配球團(tuán)開爐,其次對(duì)標(biāo)日鋼采用鋪底焦和三段式負(fù)荷料開爐料進(jìn)行開爐,最終經(jīng)過煉鐵廠新1#高爐開爐小組評(píng)審后制定詳細(xì)開爐方案,通過開爐過程實(shí)際完成情況對(duì)比,開爐參數(shù)目標(biāo)設(shè)定符合營(yíng)鋼實(shí)際。

3  開爐過程控制

3.1  開爐過程參數(shù)控制

圖片2 

新1#高爐于5月7日18:18點(diǎn)火開爐,開爐采用18個(gè)風(fēng)口送風(fēng),送風(fēng)風(fēng)口總面積0.1852㎡,至20:20未堵泥的風(fēng)口全亮;20:29引煤氣結(jié)束,歷時(shí)131分鐘;至8日8:26累計(jì)風(fēng)量212.6萬(wàn)m³,出第一次鐵,出鐵量107t,渣鐵流動(dòng)性良好;9日17:15風(fēng)口全開,歷時(shí)46小時(shí)57分鐘,接近日鋼大高爐最快開爐全風(fēng)口水平(46小時(shí)10分鐘)。

3.2  開爐過程開風(fēng)口情況

日期

8日

8日

8日

8日

8日

8日

9日

9日

9日

9日

9日

9日

時(shí)間

9:02

9:27

11:42

18:15

19:20

21:08

0:48

4:30

6:00

9:15

12:15

17:15

風(fēng)口

19#

13#

3#

5#

29#

27#

7#

21#

11#

25#

9#

23#

1)用時(shí)131分鐘快速引煤氣:新1#高爐18:18開爐,20:29引完煤氣,用時(shí)僅131分鐘,較2019年引煤氣時(shí)間5小時(shí)15分鐘提前3小時(shí)4分鐘;

2)歷經(jīng)46小時(shí)57分鐘開爐快速全風(fēng)口:8日出第一爐鐵后期,渣鐵排放正常,于9:02開第一個(gè)風(fēng)口(19#),之后根據(jù)渣鐵排放情況不斷上風(fēng)開風(fēng)口,至9日17:15開最后一個(gè)風(fēng)口。

4  開爐取得成效

圖片3 

圖片4 

1、新1#高爐開爐后,在平均入爐品位54.8%條件下實(shí)現(xiàn)第三日鐵水產(chǎn)量完成6006t,燃料比完成522kg/t,煤比完成152.7kg/t,實(shí)現(xiàn)開爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效目標(biāo);

2、新1#高爐開爐第二日鐵水平均硅降低至0.58%,期間鑄鐵量?jī)H1241t,為快速恢復(fù)操作參數(shù),降低開爐成本創(chuàng)造有利條件。

5  開爐總結(jié)

通過本次順利開爐,達(dá)產(chǎn)達(dá)效時(shí)間實(shí)現(xiàn)營(yíng)鋼枕木開爐最好水平,較2019年新1#高爐枕木開爐達(dá)產(chǎn)時(shí)間提前6天,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),對(duì)開爐標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)說明進(jìn)行完善,增加激光測(cè)量和預(yù)埋氧槍操作,激光測(cè)量能更好的指導(dǎo)高爐精細(xì)化、數(shù)據(jù)化操作,預(yù)埋氧槍提前送氧,增加爐缸蓄熱,利于渣鐵排放。此次開爐實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,對(duì)比2019年提前6天達(dá)產(chǎn),提前4天爐溫達(dá)標(biāo),高硅鐵量降低8038噸,總計(jì)降本創(chuàng)效800萬(wàn)余元,不僅在開爐技術(shù)上取得了較為顯著的進(jìn)步,還獲得了較大的經(jīng)濟(jì)效益。

參考文獻(xiàn)

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