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巴州鋼鐵A高爐極致效率生產實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-07-22  作者:劉博 柴文花  瀏覽次數:480
 
核心提示:摘要:本文總結了巴州鋼鐵A高爐單爐發揮極致效率所開展的工作,通過優化高爐操作制度和工藝、抓好爐前出鐵管理,提高富氧、風量及廢鋼加入量,在實現高爐強化冶煉的基礎上,主要經濟技術指標顯著提升。 關鍵詞:極致效率 強化冶煉 操作優化
  巴州鋼鐵A高爐極致效率生產實踐

劉博  柴文花

(新疆天山鋼鐵巴州有限公司) 

摘要:本文總結了巴州鋼鐵A高爐單爐發揮極致效率所開展的工作,通過優化高爐操作制度和工藝、抓好爐前出鐵管理,提高富氧、風量及廢鋼加入量,在實現高爐強化冶煉的基礎上,主要經濟技術指標顯著提升。

關鍵詞:極致效率  強化冶煉  操作優化

0  引言

巴州鋼鐵為了應對嚴峻的生產形勢,生產經營模式發生調整,由雙高爐改為單高爐生產,單爐模式生產運行后。工序間生產節奏打亂、能源放散率走高及回收利用率下降,亟需提升單爐產量,發揮A高爐極致效率、極致產能,來實現公司各個產線的產能平衡、能源平衡和資產效能的最大化,提升巴州鋼鐵的競爭力。

1  存在的問題

1、焦炭質量總體欠佳,且穩定性不足,各焦種之間質量差別大,引起熱制度很難穩定。進廠焦種多,2023年進廠焦炭多達13種,因頻繁調整配比,對高爐帶來沖擊,時常采取退負荷操作,以穩定爐況,為了客觀評價各家焦炭質量,我們采取分廠家、分類別進行使用的方式,所以在不同焦炭切換時往往造成熱制度不穩定,再累加其他不利因素,所以高爐穩定性差;原料方面:自產燒結礦比例長期保持在60-65%之間,燒結礦5-10mm>25%,含粉高,同時為降低成本,配吃有害元素偏高的精粉,燒結礦平均含Zn在0.1%以上,加劇了爐況不穩定因素。

2、鋅負荷高,導致有害元素富集,周期性結厚、脫落,操作爐型不穩定。前端原料含鋅較高,導致高爐鋅負荷達到0.8-1.2kg/t,嚴重超標。鋅的富集導致風口中小套上翹漏煤氣、中小套損壞,高爐頻繁休風。另外在高爐內部形成鋅富集,引起爐墻結厚結瘤,并且周期性脫落,引起爐況失常。

3、爐役后期,爐缸溫度持續升高,制約高爐提產。A高爐自開爐投產以來運行已12年,爐缸溫度呈上升趨勢,最高時溫度超過711℃,對生產安全和提高產能帶來了較大影響。對爐缸象腳區、爐缸側壁溫度重點監控,確保高爐安全穩定運行。

2  采取的措施

1、強化爐前鐵口噴濺管理

1)高爐風口大套以下全面、經常性壓漿,堵塞煤氣通路,重點是鐵口區域壓漿;2)采用多鉆頭開口方式,新增φ35鉆頭,用φ45、φ35遞次使用,φ45鉆頭開進深度1.5m,更換為φ35鉆頭開進至深度2.5m,更換為φ32的六棱鋼釬繼續開進,確保鐵口開透,減緩噴濺;3)提升炮泥質量,讓提產與炮泥質量相匹配,炮泥強度提高,燒結性能好,透氣性良好,耐渣鐵侵蝕性能較高,鐵口工作狀態穩定;4)采取單場連出方式,可以有效緩解噴濺;5)鐵口孔道壓入堵漏,借鑒同行利用炮泥封堵漏點治理鐵口噴濺的方法,設計專用炮頭,能夠從鐵口孔道壓漿直達煤氣泄漏點。

2、全過程做好有害元素的控制,保爐況穩定

1)根據高爐Zn負荷富集情況,制定不同Zn負荷下高爐排Zn方案。方案一:入爐Zn負荷>0.6kg/t,執行日常排Zn;方案二:Zn富集量>30噸,執行洗爐排Zn;方案三:Zn富集量>60噸,降料面排Zn。

2)以瓦斯灰含鋅量為基準,靈活推行中心加焦操作。由于巴州鋼鐵焦炭全部外購,加之環保壓力,目前存儲焦炭場地有限,短倒頻次增加,導致總體焦炭粒度偏碎,高爐中心氣流總體偏弱,穩定性不足。通過對標學習和生產實際,采取中心加焦模式并促進中心氣流穩定,進一步提升爐況穩定性,排鋅能力會進一步增強。基本制度如下:方案一:瓦斯灰鋅含量≤15%,中心加焦比例10%;方案二:瓦斯灰鋅含量≤12%,中心加焦比例15%;方案三:瓦斯灰鋅含量≤9%,中心加焦比例18%。

3、強化原料管理優化槽下篩分

1)改焦炭搭配模式,穩定爐溫爐況。通過學習對標,煉鐵廠將A高爐使用焦炭模式進行了改變,面對進廠焦種增加的現狀,為確保高爐穩定順行,眼睛向內找問題,優化操作,由單一焦炭品種使用轉為多品種共同使用,減少焦炭切換頻次,采取主焦+副焦模式,固定主焦比例≥70%,規避兩個品種質量差距大切換時帶來的熱制度、甚至是爐況的波動,有效促進爐溫爐況穩定性提升。

2)細化操作方針,嚴肅工藝執行。細化操作應對預案,計算多種焦炭質量加權平均,針對不同質量均值,制定不同的產量、焦比、風量、壓差操業方針,命中率≥90%,并要求值班工長嚴格執行。

3)強化槽下篩分,減少粉末入爐。根據高爐爐況狀態,以料速7.7批/小時為基準,匹配時間最長的備料速度,降低槽下燒結礦的T/M值,強化槽下篩分能力,減少粉末入爐比例,通過現場計算與調整,當礦批設定31t,配比67:33時,槽下燒結礦的T/M值為25kg/s,隨著礦批的增減,T/M值相對應的增減,槽下<5mm比例降低至1.49%。

4、優化工藝參數,持續攻關,促進高爐產能提升

1)本質入手,優化初始氣流分布。對標同行業內同爐型高爐下部制度的定位,擬逐步縮小風口面積,鼓風動能由原來8500kg·m/s左右提升到10000kg·m/s以上。動能大幅提升后,高爐初始氣流發生根本性變化,高動能有效打通了中心氣流,提供爐缸活躍性,高爐抗波動性顯著加強,中心初始氣流通透后中心排鋅能力得到加強,為高爐穩定順行創造了基礎條件。

2)優化高爐四大操作制度。送風制度:對高爐送風參數逐步優化調整,采用大風量、高頂壓、高動能措施,2024年平均風量提高并穩定在3100m³/min以上,同步提高爐頂壓力,高爐頂壓較2023年提高5kpa,送風制度更趨合理,爐缸活躍度持續改善;裝料制度:結合原燃料條件,堅持“雙氣流原則,發展中心兼顧邊緣”的布料矩陣, 保持焦炭平臺(≥5環)穩定,靈活調整礦平臺寬度(≥3環)以適應爐況及原燃料變化。 通過布料制度優化,提高爐況適應能力,實現爐況長期穩定順行,并保持較高煤氣利用率;造渣制度:為了保證含鈦爐渣流動性,合理控制渣中MgO,操作中需維持較低的爐渣堿度,由于品位低、堿金屬較高,控制相對較低的爐渣堿度和相對較高的MgO/AL2O3比,渣中MgO控制在8%以上,有利于爐況穩定;熱制度:生產含Si控制在0.25-0.4%之間,鐵水物理熱>1480℃,鐵水物理熱合格率目標100%,保證爐缸均勻活躍,又提高了煉鋼工序的熱能利用。

5、抓好“四害”治理,確保高爐穩定高效運行。有害元素富集:強化原燃料質量、有害元素的管理,制定管理辦法,制定《高爐排鋅、排堿方案》結合爐況對入爐有害元素及排出統計分析,并采取相應處理措施;風口漏水:采取改進風口結構、降低渣比、改善煤粉粒度、加強噴槍調整等措施,力爭實現使用周期0損傷;冷卻壁損壞:通過聯動改善焦炭質量;加長風口長度;優化布料制度,均衡邊緣氣流分布;維持合理的冶煉強度,控制產量、富氧率等措施,實現冷卻壁渣皮的穩定,減少冷卻壁損傷;爐底溫度高:高爐爐缸為陶瓷杯+碳磚結構,針對2023年出現的爐底溫度升高問題。持續采用定期配加釩鈦球團礦養護爐缸的方式,控制爐底溫度持續升高。

5、開展算賬經營,高爐加廢鋼、提富氧攻關活動

1)測算高爐加廢鋼性價比分析,在廢鋼價格合適前提下大量配加廢鋼,不斷發揮高爐極致產能,如下圖:

項目

廢鋼單耗

鐵水日產

富氧

入爐品位(%)

主材單耗

燃料比

(kg/t)

(t)

(m³/h)

含廢鋼

(kg/t)

(kg/t)

基準

108

3654

7125

58.9

1602

523

1

150

3792

7125

59.8

1577

529

2

185

3907

7125

60.65

1555

534

3

215

4006

7125

61.4

1536

540

4

245

4104

7125

62.16

1536

544

結合生產實際,在燒結礦、球團礦品位及富氧不變的情況下,當廢鋼加到245kg/t時,平均鐵水日產可達到4100t以上。

2)巴州鋼鐵A高爐富氧使用煉鋼余氧,正常生產期間富氧量在6000-7000m³/h之間,進一步提高富氧量需外購液氧,測算如下:

 

鐵水日產

富氧率

富氧量

入爐品位

廢鋼比

燃料比

煤比

(t/天)

(%)

(m³/h)

(%)

(kg/t)

(kg/t)

(kg/t)

3654

2.6

7125

58.9

108

523

106

3759

3.5

9307

58.9

108

525

112

3900

4.6

12408

58.9

108

527

121

4002

5.4

14801

58.9

108

528

128

4105

6.2

17310

58.9

108

532

131

當富氧率達到6.2%,鐵水日產量完成4100t以上。

3  結語

巴州鋼鐵A高爐通過開展高爐加廢鋼、提富氧,提升原燃料管理、優化高爐操作制度和內外部高效聯動等措施后,有效提高了高爐產能。2024年以來,A高爐各項指標顯著提升,高爐廢鋼比最高達170kg/t,高爐富氧穩定在12000m³/h以上,實現了強化冶煉,尤其是5月份,5月10日產量4218.62t,全月完成124546.64t,最高日產和月產均再次突破歷史記錄。

參考文獻

[1]  何 勇,陳生利,吳金富,韶鋼 6 號高爐強化冶煉攻關實踐,南方金屬,1009-9700( 2017) 02-0059-04;

 
 
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