肖揚武 1,朱鵬程 1,郎 黔 1,黃 潤 2
(1.首鋼水鋼煉鐵廠,貴州 六盤水 553028;2.貴州大學(xué) 材料與冶金學(xué)院,貴州 貴陽 550025)
摘 要:水鋼 3號高爐 2022年7月因虧損嚴(yán)重被迫停爐控虧,為了生存必須求變將成本降下來。分析了3號高爐在 2021年中生產(chǎn)的實踐數(shù)據(jù),具體分析了燒結(jié)系統(tǒng)、料運系統(tǒng)對高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的一些影響;并在確保高爐經(jīng)濟(jì)用料情況下,提出了合理使用焦煤資源的有益建議。同時,水鋼鐵焦事業(yè)部積極應(yīng)對,組織攻關(guān)進(jìn)行了提高利用系數(shù)生產(chǎn)實踐,在通過改善原燃料質(zhì)量、調(diào)整高爐上下部制度及提升基礎(chǔ)管理等工作,取得良好效果,高爐利用系數(shù)從 3.03 t/(m3·d)提高至 3.23t/(m3·d),實現(xiàn)了高效、經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐;利用系數(shù);優(yōu)化措施
水鋼3號高爐于2004年9月投產(chǎn),并于 2017年 4月12日進(jìn)行第一次大修投產(chǎn)。大修的原因為熱風(fēng)爐能力不足,2020年年底開始新建 4# 頂燃式熱風(fēng)爐,投用后大幅提高風(fēng)溫。但因燃料比仍較高,導(dǎo)致噸鐵虧損大。為保水鋼不失血于2022 年6月底停爐控虧,因此強化高爐冶煉、降低噸鐵成本、提高利用系數(shù)對高爐作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)意義重大。2022 年 8 月 13 日開爐以來,經(jīng)過全事業(yè)部的努力恢復(fù),通過提升技術(shù)、管理水平,從穩(wěn)定外部生產(chǎn)條件、優(yōu)化內(nèi)部操作制度著手,實現(xiàn) 2022 年9 月 -2022 年 11 月平均日產(chǎn)量達(dá)到 4355t,高爐利用系數(shù)明顯提高,取得了較好的效果,如圖1所示。
當(dāng)前提高利用系數(shù)的措施:提高入爐品位、實施凈料入爐、優(yōu)化高爐操作優(yōu)化布料創(chuàng)造富氧條件、提高爐頂壓力、控制爐缸活躍度、強化除鐵管理、加強設(shè)備管理和優(yōu)化鐵水運輸系統(tǒng)等方式,通過上述方式,能夠?qū)崿F(xiàn)利用系數(shù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面提升[1-6]?;诖?,結(jié)合水鋼自身實際冶煉情況,不斷挖掘潛力,勇于技術(shù)創(chuàng)新,敢于打破傳統(tǒng)技術(shù)瓶頸,實現(xiàn)利用系數(shù)的明顯提高。
1 高爐利用系數(shù)的優(yōu)化措施
1.1 提高原燃料質(zhì)量
1.1.1 燒結(jié)系統(tǒng)
(1)穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量的主要措施
①燒結(jié)配礦堅持“先實驗,后實踐”的原則,每次變配比前進(jìn)行燒結(jié)杯實驗,做到吃“明白”料。
②加強原料圓盤皮帶電子秤維護(hù)管理,同時安裝聯(lián)鎖控制系統(tǒng),杜絕斷料不大于 1min,提高了下料準(zhǔn)確率。
③對四輥機腔內(nèi)加擋料板,減少大于 5mm 粒級進(jìn)入燒結(jié)機,提高燒結(jié) FeO 穩(wěn)定率。
④增加梭式布料機分料器,減少物料成分波動;對混合機加水管進(jìn)行改造,提高混合機制粒效果。
⑤對配料室拖稱皮帶下料口進(jìn)行改造,提高下料準(zhǔn)確率;對 1# 四輥上機腔進(jìn)行封堵,提高燃料粒級。
⑥混 1#、2# 皮帶打水管,使生石灰得以提前消化,提高混合料制粒效果。
⑦制作、安裝燒結(jié)機邊壓料輥,減少燒結(jié)過程中邊緣效應(yīng),提高料層厚度,從而提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)。
⑧增設(shè)二次混合機加水裝置,提高混勻效果;燒結(jié)機安裝狼牙棒,改善了燒結(jié)透氣性。
⑨混勻料場實現(xiàn)菱形布料,改善混勻料粒度偏析,增加燒結(jié)原料穩(wěn)定性。
(2)提高產(chǎn)量產(chǎn)能的主要措施
①對燒結(jié)機臺車掉頭,漏風(fēng)率減小,提高上料量2kg/m。
②增設(shè)松料器,提高燒結(jié)上料量。
③對風(fēng)箱增設(shè)調(diào)節(jié)閥,風(fēng)箱負(fù)壓進(jìn)一步合理調(diào)整,提高上料量。
1.1.2 料運系統(tǒng)
(1)嚴(yán)格執(zhí)行槽位管理規(guī)定,細(xì)化槽位管理控制標(biāo)準(zhǔn)。
(2)對礦槽焦炭篩、燒結(jié)篩、生礦篩改造,減少了入爐粉末,增加燒結(jié)礦、焦炭“平均粒級”計算,更加全面檢測原燃料入爐粒度;對皮帶增設(shè)下料溜管,減少原燃料運輸中轉(zhuǎn)過程中的摔打,降低粉末。
(3)對槽上篦條的整治,消除異物入爐,避免高爐休、減風(fēng);安裝皮帶防雨彩鋼瓦約 1244m,避免入爐物料“淋雨”。
1.2 優(yōu)化高爐操作制度及操作參數(shù)
1.2.1 優(yōu)化上、下部制度及操作制度
(1)2021 年 8 月份以來,在總結(jié)前期上、下部制度調(diào)整的基礎(chǔ)上,對 3 號高爐風(fēng)口面積進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,同時在下部制度調(diào)整的基礎(chǔ)上,對上部布料制度進(jìn)行優(yōu)化,使上、下部制度匹配更加合理,9 月份以來,爐況保持穩(wěn)定順行,如圖 2 所示。
(2)為降低用礦成本,高爐大幅調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),提高釩鈦球比例,操作制度上降低爐溫,放開對生鐵[S]的管控,同時引進(jìn)新的爐溫判斷標(biāo)準(zhǔn),即以[Si]+[Ti]表示爐溫,而不是單純的以[Si]表示爐溫。生鐵產(chǎn)量增加,故利用系數(shù)大幅提高。
1.2.2 優(yōu)化操作參數(shù)
在保持爐況順行的基礎(chǔ)上優(yōu)化各項操作參數(shù),進(jìn)行強化冶煉,提高利用系數(shù)。采取措施量化高爐“攻、守、退”的標(biāo)準(zhǔn):
(1)日常操作穩(wěn)定風(fēng)量 3850~4000m3 /min,控制合理的鼓風(fēng)動能,活躍爐缸工作狀態(tài),同時保持焦炭冶煉強度不低于 1.200t/(m3 ·d)(如表 1 所示),若爐況有利壞變化,及時采取措施應(yīng)對;
(2)重點關(guān)注水溫差、爐缸側(cè)壁及爐芯穩(wěn)定變化情況,穩(wěn)定水溫差不大于 5℃,在此基礎(chǔ)上擴大礦批、提高焦炭負(fù)荷;
(3)提高富氧率,2022 年 8 月開爐以來富氧率由3.20%提高至5.43%(富氧量從10000m3 /h調(diào)整為16000m3 /h),提高富氧率是強化冶煉的有效措施,富氧率提高后冶煉強度由 1.180t/m3 ·d 升高至 1.259t/m3 ·d,目前保持1.250t/m3 ·d 左右的較高水平,具體如圖 3 所示 。
(4)提高風(fēng)溫使用水平,在開爐恢復(fù)爐況達(dá)產(chǎn)后全用風(fēng)溫,在保持高風(fēng)溫的同時,盡可能提高煤比,進(jìn)一步強化冶煉。
(5)增強工長操作爐溫意識,確保鐵水物理熱不低于 1410℃,確保爐缸熱流充分,同時摸索適宜的爐渣鎂鋁比,總結(jié)為控制爐渣鎂鋁比 0.55~0.65,并堅持執(zhí)行。
1.3 加強基礎(chǔ)管理工作
1.3.1 加強爐內(nèi)技術(shù)管理
對爐內(nèi)等關(guān)鍵崗位操作人員進(jìn)行針對性的培訓(xùn),開展?fàn)t況專業(yè)會、分析會,加強專業(yè)人員技術(shù)和工作經(jīng)驗交流,相互取長補短,不斷提高操作技術(shù)水平,同時嚴(yán)肅工長操作紀(jì)律,嚴(yán)格按照操作制度和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),加強對應(yīng)急預(yù)案的學(xué)習(xí),提高工長操作的預(yù)見性、異常及突發(fā)工況的處理能力。
1.3.2 強化爐前作業(yè)管理
組織爐前技師、班組長等研究爐前操作改進(jìn)措施,對提高鐵口一次貫通率、控制出鐵間隔時間、穩(wěn)定鐵口打泥量等進(jìn)行攻關(guān),同時修訂爐前鐵產(chǎn)量管理考核規(guī)定,激勵爐前各班組搶放渣鐵的意識,有效保證爐前渣鐵出凈。
1.3.3 提升大系統(tǒng)穩(wěn)定
堅持點檢定修工作,新點檢制度的開展,完善點檢表,有利于設(shè)備分級管理,進(jìn)一步完善設(shè)備功能,強化隱患治理;精確實施定修項目,每次定修時對照周期執(zhí)行,確保定修質(zhì)量達(dá)到定修周期,降低檢修勞動強度,同時認(rèn)真落實和做好備品備件管理,做好機旁備件與三級庫房備件的管理工作,消除設(shè)備耽誤。
2 效果分析
3 號高爐通過對原燃料質(zhì)量、高爐操作以及基礎(chǔ)管理等工作提高技術(shù)、管理水平,實現(xiàn)了利用系數(shù)提高的預(yù)期效果。2022 年 1—6 月入爐品位 55.38%、利用系數(shù)3.034t/(m3 ·d),8—10 月份入爐品位 54.00%、利用系數(shù)3.226t/(m3 ·d),品位下降 1.38%,利用系數(shù)上升 0.192%, 平均日產(chǎn)量提高了 260t。如圖 4。
4結(jié) 語
水鋼 3 號高爐圍繞保持爐況長期穩(wěn)定順行,通過提升原燃料質(zhì)量、高爐操作以及各項基礎(chǔ)管理工作,從技術(shù)上、管理上采取措施,確保大系統(tǒng)穩(wěn)定是高爐利用系數(shù)提高的基礎(chǔ)。
(1)在原燃料的管理上,做好精料工作,讓高爐吃“明白料”。對燒結(jié)配礦堅持“先試驗,再實踐”的原則,持續(xù)做好燒結(jié)杯、試驗,指導(dǎo)優(yōu)化配礦,提高原燃料質(zhì)量。
(2)高爐操作上,堅定“上穩(wěn)下活”的操作方針,結(jié)合生產(chǎn)條件變化,保持上、下部制度合理匹配,同時適當(dāng)下壓爐溫,做好爐況“攻、守、退”工作。
(3)基礎(chǔ)管理工作是確保煉鐵大系統(tǒng)穩(wěn)定的重要環(huán)節(jié),通過提升基礎(chǔ)管理工作,消除無計劃的生產(chǎn)、設(shè)備、操作耽誤,才能實現(xiàn)高爐利用系數(shù)的提高。
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