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長江鋼鐵高爐煤氣放散塔升級改造實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-07-30  作者:勞廣兵,劉向朋  瀏覽次數(shù):480
 
核心提示:【摘 要】 高爐煤氣放散塔作為鋼鐵聯(lián)合企業(yè)調(diào)節(jié)煤氣管網(wǎng)穩(wěn)定的重要設施,起到了保護煤氣系統(tǒng)安全的作用。長江鋼鐵高爐煤氣放散塔運行多年,由于高爐擴容、系統(tǒng)落后等原因,存在放散能力不足、放散高度不夠等問題。為解決這些問題,長江鋼鐵對高爐煤氣放散塔的塔體、煤氣管道材質(zhì)、放散工藝以及計算機控制系統(tǒng)進行了升級改造。改造后,從根本上解決了放散塔運行中存在的問題,消除了安全隱患,節(jié)約了能源,并取得了一定的經(jīng)濟效益。 【關鍵詞】 高爐煤氣放散塔;放散能力;放散高度
 長江鋼鐵高爐煤氣放散塔升級改造實踐

勞廣兵,劉向朋

(中冶華天南京工程技術有限公司,江蘇南京 210019)

【摘 要】 高爐煤氣放散塔作為鋼鐵聯(lián)合企業(yè)調(diào)節(jié)煤氣管網(wǎng)穩(wěn)定的重要設施,起到了保護煤氣系統(tǒng)安全的作用。長江鋼鐵高爐煤氣放散塔運行多年,由于高爐擴容、系統(tǒng)落后等原因,存在放散能力不足、放散高度不夠等問題。為解決這些問題,長江鋼鐵對高爐煤氣放散塔的塔體、煤氣管道材質(zhì)、放散工藝以及計算機控制系統(tǒng)進行了升級改造。改造后,從根本上解決了放散塔運行中存在的問題,消除了安全隱患,節(jié)約了能源,并取得了一定的經(jīng)濟效益。

【關鍵詞】 高爐煤氣放散塔;放散能力;放散高度

0  引言

鋼鐵企業(yè)作為國民經(jīng)濟中能源消耗大戶,其能耗約占全國總能耗的 10%[1]。鋼鐵聯(lián)合企業(yè)在煉焦、煉鐵和煉鋼的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的焦爐煤氣、高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣,這些煤氣是極其重要的二次能源,占鋼鐵企業(yè)總能耗的 30%~40%[2] 。利用好鋼鐵企業(yè)副產(chǎn)煤氣,不僅可以節(jié)約能源,還可以防止污染環(huán)境。

在實際生產(chǎn)過程中,高爐煤氣的發(fā)生量和消耗量在一定程度上呈波動狀態(tài),為了解決這種短時間的供需不平衡問題,企業(yè)通常會在高爐煤氣管網(wǎng)上設置高爐煤氣柜。但生產(chǎn)計劃的調(diào)整、煤氣用戶的檢修等其他因素會造成煤氣供需的長時間不平衡,這種不平衡僅靠高爐煤氣柜是無法解決的。此時,為了保持高爐煤氣發(fā)生和使用的平衡,需要在高爐煤氣管網(wǎng)合適的位置建造高爐煤氣放散塔,放散掉多余的高爐煤氣。高爐煤氣放散塔不僅可以保護設備的安全,而且可以保證高爐煤氣管網(wǎng)壓力穩(wěn)定,不影響其他用戶的使用和熱工控制。另外,放散的煤氣得到燃燒,也可以減少環(huán)境污染。

1 長江鋼鐵高爐煤氣系統(tǒng)概況

長江鋼鐵現(xiàn)有2座1 080 m3 高爐和1座1 250 m3高爐,3座高爐的高爐煤氣總產(chǎn)氣量約為80 萬m3 /h,主要用戶是高爐熱風爐、軋鋼加熱爐和自備電廠。為了解決短時間高爐煤氣供需不平衡問題、穩(wěn)定管網(wǎng)壓力,長江鋼鐵在原有1座10 萬m3 高爐煤氣柜的基礎上新建了1座 16.5萬 m3 高爐煤氣柜。為了解決長時間高爐煤氣發(fā)生和使用不平衡的問題,高爐煤氣總管網(wǎng)上建有 1 座 3×DN 1200高爐煤氣放散塔。

2 長江鋼鐵高爐煤氣放散系統(tǒng)存在的問題

長江鋼鐵原有的 1座 3×DN 1200高爐煤氣放散塔已運行多年,由于高爐擴容、系統(tǒng)落后等原因,導致存在如下問題。

(1)放散能力不足。原放散塔設計放散能力為24 萬m3 /h,但實際最大的 1 座高爐最大產(chǎn)氣量為 33 萬 m3 /h,遠超放散塔的設計放散能力,故現(xiàn)有放散塔的放散能力不足,存在較大的安全隱患。

(2)放散高度不夠。原放散塔的放散高度為40 m,小于《鋼鐵企業(yè)煤氣儲存和輸配系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB 51128—2015)中最低放散高度 50 m 的要求,存在煤氣放散中毒的危險,且人站在放散塔火炬正下方,有明顯灼熱感。

(3)煤氣系統(tǒng)腐蝕嚴重。由于 3 座高爐的高爐煤氣均采用干法除塵,煤氣中含有大量的Cl、S等酸性成分,且后續(xù)沒有對高爐煤氣采取有效除酸處理,導致煤氣系統(tǒng)腐蝕嚴重。

(4)小流量放散時計量和調(diào)節(jié)不精確。由于放散管口徑為DN 1200,當放散流量較小時,計量和調(diào)節(jié)不能夠精確控制,導致放散塔對管網(wǎng)放散穩(wěn)壓能力滯后,管網(wǎng)壓力波動相對較大。

(5)能源的浪費。原放散塔采用的是液化石油氣“長明燈”,當放散塔處于放散狀態(tài)時,液化石油氣“長明燈”需長期點火伴燒,造成能源的浪費。且液化石油氣需采用液化石油氣瓶組氣化系統(tǒng),增加了具有火災危險性甲類廠房的安全隱患。另外,液化石油氣瓶組的更換也增加了人工成本。

(6)點火放散系統(tǒng)復雜,自動化程度不高。原煤氣放散點火系統(tǒng)雖然具備自動點火功能,但由于運行時間長且控制系統(tǒng)落后,自動點火系統(tǒng)“長明燈”熄滅后需人工點火,耗時費力,既不能保證放散時煤氣被及時點燃,也不能保證崗位職工的人身安全。

3 長江鋼鐵高爐煤氣放散塔升級改造方案

3 . 1 塔體的改造

考慮到最大 1座高爐最大產(chǎn)氣量為 33 萬 m3 /h, 遠大于放散塔最大初始設計放散能力 24 萬 m3 /h。 若對原放散塔進行利舊改造,即僅對計量和調(diào)節(jié)系統(tǒng)進行更換,根據(jù)核算,單根放散管最大放散流量需達到 11 萬 m3 /h,對應流速需達到 38 m/s。咨詢放散塔生產(chǎn)廠家得知,當放散煤氣流速>30 m/s 時,易產(chǎn)生脫火現(xiàn)象,造成燃燒器熄火。故需要將已有的3×DN 1200 高爐煤氣放散塔整體拆除,新建 1 座3×DN 1400 高爐煤氣放散塔,該放散塔放散管最大流速為 28 m/s,滿足流速≤30 m/s 的要求,不易產(chǎn)生脫火現(xiàn)象。

依據(jù)《石油化工企業(yè)設計防火標準》(GB 50160—2008)2018 年版中的火炬輻射熱對人員影響(見表 1),按照人員穿有適當衣服可長期停留的地點,選取允許輻射熱強度為1.58 kW/m2 。

圖片1 

此時,放散塔計算高度為:

圖片2 

式中:R—受熱面與火焰中心的距離,m;

?—火焰的輻射率,高爐煤氣?=0.1;

Q—火焰的總發(fā)熱量,kJ/h;

q—輻射熱強度,kJ/(m2 ⋅h)。

按照無熱輻射屏障設施,操作人員穿有適當防護衣時可停留幾分鐘的地點,選取允許輻射熱強度為4.73 kW/m2。此時,放散塔計算高度為:

圖片3 

而《鋼鐵企業(yè)煤氣儲存和輸配系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB 51128—2015)中要求的最低放散高度為 50 m,大于按輻射熱計算的高度。由于放散塔最大流量為10萬m3 /h,最低放散高度也需要達到50m,考慮到系統(tǒng)最大流量為33萬 m3/h,適當增加放散高度, 最終選取放散高度為65 m。

3.2 煤氣管道材質(zhì)的改造

 長江鋼鐵高爐煤氣采用干法除塵,并且未經(jīng)過脫氯除酸措施,高爐煤氣中的Cl、S等酸性成分含量較高,會導致煤氣管道腐蝕穿孔,影響煤氣系統(tǒng)安 全。普通材質(zhì) Q345B板材耐腐蝕性能較差,試驗證 明 Q345B 板材的腐蝕速率為 Q345NS 板材的 3.5 倍[3],采用 Q345NS 板材可以顯著延長管道使用壽命。故改用耐酸性腐蝕較好的Q345NS板材。

3.3 放散工藝的改造

為了在放散量較小時也可精準調(diào)節(jié)管網(wǎng)壓力,此次改造在原放散系統(tǒng)的一根放散管上增加了DN 600的旁通,單獨進行計量、調(diào)節(jié)。設置該旁通可以避免單獨增加一根火炬,降低成本。改造后高爐煤氣放散塔工藝流程圖見圖1。

圖片4 

為實現(xiàn)放散塔快速調(diào)節(jié)管網(wǎng)壓力的功能,放散系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥和蝶閥均采用液動閥。每個液動調(diào)節(jié)閥設有液壓控制閥臺,控制用比例閥采用進口設備,并配備閉環(huán)控制器,以確保調(diào)節(jié)閥控制精度。配套新建一套液壓站為液動閥提供動力,液壓站配套設有蓄能器,可保證每個液動閥全行程動作2次。

原液化石油氣“長明燈”需要長期伴燒,此次改造通過在燃燒器中將高爐煤氣催化,提高了低熱值高爐煤氣的燃燒性能,實現(xiàn)了高爐煤氣催化自點火,節(jié)約了大量的液化石油氣。

3.4 計算機控制程序的改造

為了能夠?qū)Ψ派⑺c火、滅火和安全報警進行有效控制,編制以下計算及控制程序。

3.4.1 點火程序

(1)當管網(wǎng)壓力≥10.2 kPa 并持續(xù) 10 s 后,打開DN 600 放散管的調(diào)節(jié)閥,對 1#燃燒器進行點火,使煤氣燃燒。

(2)當 DN 600 放散管的調(diào)節(jié)閥已全部打開,管網(wǎng)壓力≥10.4 kPa 并持續(xù) 10 s 后,打開 1#DN 1400 放散管的調(diào)節(jié)閥,對高爐煤氣進行點火,使煤氣燃燒。

(3)當1#DN 1400放散管的調(diào)節(jié)閥已全部打開,管網(wǎng)壓力≥10.7 kPa 并持續(xù) 10 s 后,打開 2#DN 1400放散管的調(diào)節(jié)閥,對2#燃燒器進行點火,使煤氣燃燒。

(4)當2#DN 1400放散管的調(diào)節(jié)閥已全部打開,管網(wǎng)壓力≥11.0 kPa 并持續(xù) 10 s 后,打開 3#DN 1400放散管的調(diào)節(jié)閥,對3#燃燒器進行點火,使煤氣燃燒。

以上步驟中,若放散過程中出現(xiàn)熄火現(xiàn)象,則需要將相應的放散點火程序重復一遍,直至燃燒穩(wěn)定。

3.4.2 滅火程序

(1)當管網(wǎng)壓力≤11.0 kPa 并持續(xù) 10 s 后,將3#DN 1400 放散管的調(diào)節(jié)閥開度慢慢關小,直至關閉。

(2)當3#DN 1400放散管的調(diào)節(jié)閥已關閉,管網(wǎng)壓力≤10.7 kPa 并持續(xù) 10 s 后,將 2#DN 1400 放散管的調(diào)節(jié)閥開度慢慢關小,直至關閉。

(3)當2#DN 1400放散管的調(diào)節(jié)閥已關閉,管網(wǎng)壓力≤10.4 kPa 并持續(xù) 10 s 后,將 1#DN 1400 放散管的調(diào)節(jié)閥開度慢慢關小,直至關閉。

(4)當 1# DN 1400 放散管的調(diào)節(jié)閥已關閉,管網(wǎng)壓力≤10.2 kPa并持續(xù)10 s后,將DN 600放散管的調(diào)節(jié)閥開度慢慢關小,直至關閉。

3.4.3 報警

(1)煤氣管網(wǎng)壓力報警:當煤氣放散塔調(diào)節(jié)閥全開,管網(wǎng)壓力≥12.0 kPa 時,發(fā)出煤氣管網(wǎng)超壓報警。當放散塔調(diào)節(jié)閥全關,管網(wǎng)壓力≤6.0 kPa時,發(fā)出煤氣管網(wǎng)低壓報警。

(2)液壓油系統(tǒng)報警:設置油箱油位低位報警、油泵故障報警、油溫高溫報警和液壓油低壓報警。

(3)電控系統(tǒng)報警:當放散塔系統(tǒng)停電時,閥門保持原位,此時控制系統(tǒng)由 UPS供電并發(fā)出停電報警,電磁閥及比例閥可由 UPS供電。當火焰溫度低時,點火控制柜發(fā)出熄火信號,PLC發(fā)出熄火報警。

在控制室設“自動”和“ 手動”點火切換開關。“自動”狀態(tài)下實現(xiàn)自動點火,“手動”狀態(tài)下可在控制室內(nèi)或現(xiàn)場操作平臺上手動遠程進行點燃操作。為了防止煤氣流量較小時發(fā)生回火,系統(tǒng)在調(diào)節(jié)閥開啟時向分子封里持續(xù)通入氮氣。  

4 升級改造后的效果

放散塔改造投運3年以來,運行良好,從未出現(xiàn)過因為放散量超設計能力而導致管網(wǎng)壓力升高到較大值(12kPa)的情況。

放散塔放散流量較小時,該系統(tǒng)可以快速反應,管網(wǎng)波動較小。放散量較大時,3根放散主火炬 同時放散,工作人員在放散火炬正下方未感受到明顯的灼燒感。

高爐煤氣催化自點火運行效果良好,由于采用了高爐煤氣催化自點火,大大節(jié)約了需要外購的伴燒氣源液化石油氣。原放散塔所需伴燒液化石油氣耗量約為 5m3 /h,按單價20元/m3 計算,每年可節(jié)約人民幣 87.6萬元,同時,還節(jié)約了液化石油氣瓶組更換的人工成本。

5 結(jié)論

通過增大高爐煤氣放散塔管徑、增高放散塔高度、更換管道材質(zhì)、增加小口徑旁通、增設高爐煤氣自點火裝置以及完善計算機控制程序等方法,有效地解決了長江鋼鐵煤氣放散能力不足及管道腐蝕的問題。升級改造后,系統(tǒng)未出現(xiàn)管網(wǎng)超壓現(xiàn)象,可以實現(xiàn)小流量精準調(diào)節(jié),每年節(jié)約液化石油氣點火費用約87.6萬元。

參考文獻

[1] 陳曉偉,陳偉,田朝,等 .鋼鐵企業(yè)煤氣平衡問題探究與改進[J]. 冶金動力,2021(3):32-34.

[2] 姜榮,葉傳勇.恒場強脫磁器在酒鋼選燒廠的試驗研究[J].酒鋼科技,2015(2):65-67.

[3] 劉健,胡學文,李寧.長壽命煤氣管道的研究與應用[C]//2019年全國冶金燃氣專業(yè)年會論文集,2019:70-73.

 
 
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