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110 t 轉爐傾動控制系統(tǒng)改造優(yōu)化

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-08-02  作者:楊永強,張建龍,楊小兵  瀏覽次數(shù):454
 
核心提示:摘要: 不銹鋼 110 t 轉爐自動化控制系統(tǒng)采用西門子 S7 - 300PLC 進行啟動、停止、故障等邏輯控制,2 套交流西門子變頻器完成電機的閉環(huán)動態(tài)調節(jié),2臺電機采用主從控制方式保證負荷平衡。2 臺變頻器與 PLC 之間采用 Profibus - DP 通信。主要針對轉爐傾動系統(tǒng)運行過程中存在的問題,重點闡述了傾動變頻控制系統(tǒng)升級優(yōu)化改造方案,基于西門子新一代變頻器 S120 為核心升級轉爐傾動控制系統(tǒng),通過組建新的控制方式解決雙驅動傾動系統(tǒng)運行中相互拖拽、抱閘控制方式不可靠、轉爐點頭等問題,提升控
 110 t 轉爐傾動控制系統(tǒng)改造優(yōu)化

楊永強,張建龍,楊小兵

(酒鋼集團宏興股份公司不銹鋼分公司,甘肅 嘉峪關 735100)

摘要: 不銹鋼 110 t 轉爐自動化控制系統(tǒng)采用西門子 S7 - 300PLC 進行啟動、停止、故障等邏輯控制,2 套交流西門子變頻器完成電機的閉環(huán)動態(tài)調節(jié),2臺電機采用主從控制方式保證負荷平衡。2 臺變頻器與 PLC 之間采用 Profibus - DP 通信。主要針對轉爐傾動系統(tǒng)運行過程中存在的問題,重點闡述了傾動變頻控制系統(tǒng)升級優(yōu)化改造方案,基于西門子新一代變頻器 S120 為核心升級轉爐傾動控制系統(tǒng),通過組建新的控制方式解決雙驅動傾動系統(tǒng)運行中相互拖拽、抱閘控制方式不可靠、轉爐點頭等問題,提升控制精度,達到增強設備安全穩(wěn)定運行的目的。實踐表明改造優(yōu)化后的轉爐傾動控制系統(tǒng)動態(tài)響應速度快,系統(tǒng)安全性更高,能夠滿足轉爐冶煉工藝對于安全性、穩(wěn)定性、可靠性、高效性、精確性控制的要求。

關鍵詞: 傾動雙驅動系統(tǒng); 拖拽; 抱閘控制; 安全穩(wěn)定運行; 動態(tài)響應

酒鋼不銹鋼煉鋼轉爐懸掛于拖圈驅動側耳軸上,雙電機驅動,采用一拖一變頻控制方式。設計有一個內(nèi)部的電流調節(jié)環(huán)和外部的速度調節(jié)器。在正常情況下兩臺電機的操作僅有一個速度調節(jié)是主調節(jié),第二個為從屬。兩驅動之一被選擇為默認的主調節(jié)器,一旦出現(xiàn)故障另一驅動調節(jié)器將變成主調節(jié)器。轉爐傾動的變頻控制采用的是速度閉環(huán)控制,通過變頻器內(nèi)部速度計算值與實際速度編碼器檢測值比較來控制轉爐傾動 (見圖1 ) 。轉爐傾動變頻器和主 PLC 采 用PROFIBUS - DP 通信方式,PLC 可以從變頻器上讀取狀態(tài)字以及所需要的數(shù)據(jù),同時還可以寫入控制字到變頻器中。正常冶煉主要采用雙變頻雙電機運行,任一臺故障時,單電機驅動亦能滿足生產(chǎn)需要[1-9]

圖片1 

1 轉爐傾動系統(tǒng)基本情況及運行過程中存在的問題

1. 1 傾動系統(tǒng)硬件方面存在的問題

110 t 轉爐傾動采用兩臺西門子 6SE70 系列變頻器一拖一控制兩臺 200 kW 電機驅動,應用主從控制方式保證負荷平衡。經(jīng)多年使用其核心部件已經(jīng)進入嚴重老化階段,系統(tǒng)抗干擾能力降低,變頻器故障率逐年升高,維護成本高昂。

1. 2 傾動系統(tǒng)原設計存在的缺陷

雙驅動主從控制存在相互拖拽現(xiàn)象,從而導致兩臺電機轉矩不平衡,啟停瞬間電流峰值能夠達到 750 A左右,運行中電流偏大不平穩(wěn)。單電機驅動傾動較雙電機電流反而偏小。傾動電機與減速機之間鼓形齒式聯(lián)軸器頻繁打齒。原設計傾動電機抱閘采用 PLC 控制,在 75° ~ 80°傾動轉爐時,抱閘打開、關閉瞬間,轉爐本體存在明顯抬頭晃動現(xiàn)象。6SE70 變頻器未裝 SLB板卡,未實現(xiàn)通信主從數(shù)據(jù)傳輸,裝置之間模擬量信號通道傳輸數(shù)據(jù)未形成交互,因此原系統(tǒng)主從控制方法不適用轉爐剛性系統(tǒng)主從傳動應用,存在很大的設計缺陷。

為確保設備可靠運行、降低維護成本、提升設備控制精度,轉爐傾動控制系統(tǒng)改造優(yōu)化基于西門子 S120系列變頻器構建,改變控制方式升級優(yōu)化,實現(xiàn)雙變頻雙電機驅動轉爐平穩(wěn)運行。

2 轉爐傾動控制系統(tǒng)改造優(yōu)化策略

110 t 轉爐傾動控制系統(tǒng)改造優(yōu)化基于安全性、穩(wěn)定性、可靠性、精確性的要求,依據(jù)原設計 6SE70 整流加逆變硬件結構,本次改造優(yōu)化采用 S120 變頻器整流加逆變形式。

轉爐傾動兩臺電機與減速機構為同軸齒輪嚙合剛性連接,首先兩臺傾動電機之間要進行均勻的負荷分配,使其同步帶載轉矩保持一致,確保兩臺傾動電機同步運行、同步停止,從而平穩(wěn)運行。針對兩臺變頻器獨立控制的傾動電機,其變頻裝置的同步輸出轉矩應保持一致,滿足系統(tǒng)負荷平衡要求。其次對轉爐傾動主從控制原理、系統(tǒng)控制邏輯進行了適宜性設計,功能涉及轉爐傾動兩臺電機任意主從切換控制,事故模式下單電機單獨運行。

2. 1 轉爐傾動主從控制設計

轉爐傾動電機的控制方式為閉環(huán)矢量控制,為達到兩臺傾動電機轉矩輸出同步的要求,采取一主帶一從控制方法,即其中一臺電機變頻器為主機,另一臺電機變頻器為從機,運行時接收主機轉矩控制,見圖 2。主機采用編碼器反饋的速度閉環(huán)控制,使變頻器對電機實際轉速、轉矩實時調節(jié)以保證系統(tǒng)的控制精度及穩(wěn)定性。通過變頻器間的通信完成數(shù)據(jù)快速交換,使從機接收主機的設定轉矩,同步跟隨主機的轉矩輸出,從而達到兩臺電機的出力保持平衡。

圖片2 

從機接收主機轉矩控制需通過 SINAMICS Link 通信將主機的主從狀態(tài)、轉矩設定、抱閘打開等信號分別發(fā)送至從機,完成主從系統(tǒng)控制。SINAMICS Link 通信是西門子專有的具備等時同步功能的通信網(wǎng)絡,它能實現(xiàn)兩臺控制單元間的直接數(shù)據(jù)交換,將數(shù)據(jù)交換延時限制在 1ms 以內(nèi)。兩臺變頻器 CU120 控制單元通過選件板 CBE20 使用 DRIVE - CLIQ 電纜串聯(lián)組成 SINAMICS Link 網(wǎng)用以完成裝置之間數(shù)據(jù)的快速交換。

考慮轉爐傾動的工藝特殊性,最大程度保障轉爐傾動運行平穩(wěn)、安全可靠要求,針對可能出現(xiàn)某一變頻器及電機故障情況,設計采用主從任意切換方式控制。

當 1#變頻器或電機出現(xiàn)故障時,切換 2#變頻器為主; 當 2#變頻器或電機出現(xiàn)故障時,切換 1#變頻器為主,同一時間只能有一臺變頻器為主機,另一臺為從機,若兩臺設備均存在故障,則 PLC 控制轉爐系統(tǒng)停機。借助 DCC( drive control chart) 自由使用的控制塊、算法塊以及邏輯塊對設備功能進行圖形化配置和擴展,完成轉爐傾動兩臺電機任意主從控制功能。轉爐傾動的主/從控制指令通過 WINCC 畫面電機選擇信號控制。

通過 WINCC 畫面選擇按鈕的先后順序,確定哪臺電機為主,哪臺為從。選擇一臺電機時則該電機被設為主機; 兩臺電機投用時,先選擇的電機為主機,后選擇的電機為從機[10-15]

2. 2 抱閘打開、閉合控制

傾動抱閘控制以 SINAMICS S120 變頻器擴展抱閘控制技術為基礎,對抱閘控制采用一種全新穩(wěn)定可靠方式完成轉爐抱閘的安全控制。在變頻器速度設定使能、抱閘未打開、操作運行期間,通過對系統(tǒng)預設,先建立一個開抱閘命令信號,此時速度設定暫時為 0 速,待抱閘動作時間到達后,抱閘實際有效打開,設定速度使能,同時變頻器直接輸出一定的可控附加轉矩,保證抱閘打開一瞬間,轉爐不點頭不晃動,使電機在抱閘打開同時變頻器已經(jīng)輸出了足夠的轉矩克服負載重力,從而穩(wěn)定運行。圖 3 所示為轉爐實際抱閘打開的數(shù)據(jù)曲線,實際驗證了本次項目升級改造方案的正確性和可行性。

圖片3 

從生產(chǎn)方面考慮,轉爐系統(tǒng)平穩(wěn)、準確及快速停車制動是生產(chǎn)的基本要求。若能完全依靠電氣制動將設備速度降為零( 靜止狀態(tài)) ,再通過機械抱閘制動是最理想的。尤其是轉爐傾動在出鋼角度范圍頻繁點動出鋼操作時,希望在發(fā)出停止指令后轉爐能在最短的時間內(nèi)靜止,盡可能地減少爐渣隨鋼水倒入鋼水包。在停止運行時,希望使電機能在最短的時間內(nèi)靜止,除了盡量減少變頻器停車斜坡時間外,采取電氣加機械抱閘相結合制動方法快速平穩(wěn)制動停車。如圖 4 及圖 5所示,當設定轉速為 0 后,先由變頻器控制電機快速制動,待電機實際轉速降至低速時,發(fā)出抱閘關閉命令,完成系統(tǒng)平穩(wěn)、快速停車制動。

圖片4 

3 轉爐傾動控制系統(tǒng)改造優(yōu)化后運行效果

新系統(tǒng)實現(xiàn)任意切換主機從機,當兩臺電機投入主從并確定后,僅有一臺為主機,另一臺為從機,其中主機為雙閉環(huán)控制,工作在速度環(huán)、電流環(huán),從機為速調轉矩積分控制,跟隨主機速度環(huán)工作在轉矩控制模式。下面以單電機為例從六個方面說明轉爐傾動控制系統(tǒng)改造優(yōu)化后運行實際效果。

3. 1 單電機速度精度

圖 6 以 50% 速度單電機運行情況,波形如下,速度偏差為 y 軸,由曲線可知實際速度偏差為 ± 0. 2% ,電機速度調節(jié)精度完全能夠滿足生產(chǎn)需求。

圖片5 

3. 2 單電機速度響應

在無任何轉矩預控的情況下,在主斜坡函數(shù)發(fā)生器后面加上 2% 的速度階躍信號,x 軸方向速度階躍開始到實際值到達設定的時間,速度響應時間小于 60 ms,圖 7 為單電機速度響應曲線。

圖片6 

3. 3 單電機電流環(huán)響應速度

定義 5% 的附加轉矩,觀察電流環(huán)響應速度,階躍產(chǎn)生到實際電流到達設定的時間,電流環(huán)響應時間小于 10 ms。圖 8 為單電機電流環(huán)響應速度測試曲線。

圖片10 

3. 4 單電機為主帶載速度精度

圖 9 為 50% 速度電機帶載運行記錄曲線,速度偏差為 y 軸,波形如下。由曲線可知實際速度偏差為± 0. 4% 。

圖片11 

3. 5 單電機為主帶載轉矩精度

圖 10 為 50% 速度電機帶載運行轉矩記錄曲線,轉矩偏差為 y 軸,波形如下,由曲線可知實際轉矩精度為± 3% 。

圖片7 

3. 6 帶載抱閘實際控制效果

圖 11 為生產(chǎn)時轉爐傾動啟動實際速度曲線。由曲線可知轉爐帶載啟動抱閘打開后速度超調為 0. 56% 。

圖片8 

圖 12 為生產(chǎn)時轉爐傾動停止實際速度曲線,由曲線可知轉爐停止時,實際轉速降至 50 rad /min 發(fā)出抱閘關閉命令,實際轉速降至 0 速后轉速超調為 0. 4% 。

圖片9 

4 結 語

本文主要介紹基于 S120 變頻器升級改造的轉爐傾動控制驅動系統(tǒng),實踐表明改造優(yōu)化后的轉爐傾動控制系統(tǒng)實現(xiàn)了真正意義上的主從控制,動態(tài)響應速度快,系統(tǒng)安全性更高,能夠滿足轉爐冶煉工藝對于安全性、穩(wěn)定性、可靠性、高效性、精確性控制的要求,對于轉爐傾動控制系統(tǒng)的設計及推廣應用具有實際性指導意義。

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