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燃料分加強化細粒鐵精礦燒結與煙氣CO減排

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-09-02  作者:鐘強, 高梓朔, 姜文政, 項思敏, 姜濤  瀏覽次數:387
 
核心提示:摘要:針對以細粒鐵精礦為主的厚料層燒結,采用燃料分加強化技術,研究了二次焦粉比例、焦粉-0.5mm粒級含量等對細粒鐵精礦燒結礦產、質量的影響,探明燒結產品礦物組成和顯微結構的變化。結果表明:燒結所用焦粉-0.5mm粒級達51.85%,粒度偏細;基于制粒水分8.0%、焦粉配比5.3%的優化條件下,通過適宜的焦粉分加,提高了燒結礦產、質量指標,當二次焦粉比例為50%時,燒結礦成品率、轉鼓強度、利用系數提升了1.68%、1.16%、3.64%,固體燃耗降低了1.42%;適宜的焦粉分加改善了燒結礦微觀結構,提高了
 燃料分加強化細粒鐵精礦燒結與煙氣CO減排

鐘強, 高梓朔, 姜文政, 項思敏, 姜濤

 (中南大學 資源加工與生物工程學院,湖南 長沙,410083)

摘要針對以細粒鐵精礦為主的厚料層燒結,采用燃料分加強化技術,研究了二次焦粉比例、焦粉-0.5mm粒級含量等對細粒鐵精礦燒結礦產、質量的影響,探明燒結產品礦物組成和顯微結構的變化。結果表明:燒結所用焦粉-0.5mm粒級達51.85%,粒度偏細;基于制粒水分8.0%、焦粉配比5.3%的優化條件下,通過適宜的焦粉分加,提高了燒結礦產、質量指標,當二次焦粉比例為50%時,燒結礦成品率、轉鼓強度、利用系數提升了1.68%、1.16%、3.64%,固體燃耗降低了1.42%;適宜的焦粉分加改善了燒結礦微觀結構,提高了結晶良好的針、條狀鐵酸鈣含量;每噸燒結礦減少2.5 kg的CO排放。

關鍵詞:鐵精礦燒結;燃料分加;燒結指標;鐵酸鈣

目前,我國燒結礦生產規模高達10億噸/年,燒結礦在高爐含鐵爐料中比例達80%左右,因此鐵礦燒結承擔著為鋼鐵冶煉提供優質爐料的重要任務。燒結技術推陳出新帶動燒結礦產質量提高、固體燃耗降低和污染物排放減少,對鋼鐵行業低碳綠色轉型具有重要的現實意義[1-4]

燃料分加技術是一種將部分燃料在二混過程中加入的技術,使得部分燃料粘附在制粒小球的表面,改善燒結混合料中燃料的燃燒活性[5-6]。通過燃料分加技術,可有效從動力學上改善燒結料層中燃燒前沿與傳熱前沿的匹配問題,保證燒結料層高溫區的集中,進而提高燒結速度、成品率和利用系數,降低燒結燃耗[7-8]。已有文獻研究了燃料分加技術中燃料粒度、熔劑含量、搭配、無煙煤與焦粉的搭配順序以及焦粉種類對鐵礦燒結的影響。固體燃料分加技術將一部分燃料與混合料混合,另一部分燃料在制粒過程中加入,使之覆蓋在制粒小球的表面,從而提高燃料燒結的反應活性面。萊鋼等鋼鐵廠有使用該技術可降低燃料消耗,但應用效果有限,且沒有關注其對CO排放的影響 [9-12]

本文通過優化焦粉配比、焦粉分加比例以及-0.5mm細粒級含量,系統研究了燃料分加技術對燒結指標及其微觀結構、礦物組成的影響,以及燃料分加對燒結煙氣CO排放的影響行為。

1 試驗原料與方法

1.1 試驗原料

鐵精礦燒結試驗所用含鐵原料包括三種精礦(精礦A、B和C)和粉礦,配比為精礦A:精礦B:精礦C:粉礦=37.5%:12.5%:37.5%:12.5%,熔劑包括白云石、石灰石和生石灰,其主要化學成分和粒度組成分別如表1和表2所示。

 

表1 含鐵原料及熔劑的化學成分 /%

名稱

TFe

FeO

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

S

P

Ig

精礦A

66.64

9.79

3.01

0.66

0.33

0.084

0.024

0.024

0.03

精礦B

65.22

22.52

7.02

0.58

0.40

0.150

0.100

0.027

0.00

精礦C

65.09

14.70

5.62

0.45

0.35

0.160

0.065

0.036

0.00

粉礦

64.26

0.65

2.97

0.48

0.28

1.010

0.040

0.087

3.70

白云石

0.85

0.30

3.08

1.82

42.89

0.03

0.05

0.028

50.15

石灰石

0.65

0.06

2.91

51.82

1.87

0.52

0.04

0.054

42.58

生石灰

0.81

0.20

2.83

85.12

1.78

0.63

0.06

0.019

8.92

 

由表1和表2可知,磁鐵精礦與赤鐵粉礦的TFe品位均高于64%,精礦B的SiO2含量較高。三種精礦的粒度過細,無核顆粒導致制粒性能差,特別是精礦A與精礦C的-0.074mm含量高達97.79%與95.00%,而粉礦的粒度分布較均勻。因此,適當增加部分粉礦提供制粒核心,從而改善制粒效果。石灰石和生石灰中的氧化鈣含量符合燒結要求,白云石和石灰石的粒度分布均勻,0.5~3mm粒級的比例分別為40.4%和33.5%,為精礦制粒提供部分核顆粒。

 

表2 含鐵原料及熔劑的粒度組成 /%

粒級/mm

+5

5~3

3~1

1~0.5

0.5~0.074

-0.074

精礦A

-

-

0.10

0.10

1.91

97.89

精礦B

-

0.05

0.10

0.85

20.02

78.98

精礦C

-

0.00

0.10

0.10

4.80

95.00

粉礦

14.96

19.51

11.78

14.93

25.90

12.92

白云石

0.80

3.85

10.20

19.12

43.98

22.05

石灰石

0.03

14.97

20.23

20.17

27.46

17.14

生石灰

-

9.06

16.49

17.01

21.01

36.43

燒結試驗所用燃料為焦粉,其灰分的化學成分和粒度組成見表3和表4。可知,焦粉灰分的氧化硅和氧化鋁含量較高,焦粉-3mm粒級的含量達到92.63%,但-0.5mm粒級的含量達51.85%,焦粉中細粒級含量偏高。

表3 焦粉灰分的化學成分 /%

名稱

TFe

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

S

P

Ig

焦粉

1.38

6.46

1.41

0.18

5.58

0.21

0.021

83.12

表4 焦粉的粒度組成 /%

粒級/mm

8~5

5~3

3~1

1~0.5

0.5~0.074

-0.074

-0.5

焦粉

0.55

6.82

16.03

24.75

30.90

20.95

51.85

1.2 試驗方法

常規燒結與燃料分加燒結試驗工藝流程圖如圖1所示,常規燒結中焦粉一次性由人工混勻再制粒,而燃料分加燒結中一部分焦粉由人工完成一次混勻,剩余焦粉在圓筒混合機中完成二次混勻與制粒,制粒時間均為5min。制粒后燒結混合料的燒結操作參數如表5所示。燒結指標包括燒結速度、成品率、轉鼓強度、利用系數、固體燃耗,計算方法見相關文獻[13]。燒結礦的礦相結構借助Leica DMI4500P型光學顯微鏡,進行礦相鑒定和顯微結構分析。

表5 燒結操作參數

燒結料層高度

鋪底料

點火溫度

點火時間

點火后保溫

點火負壓

燒結負壓

700mm

30mm

1050 ± 50 ℃

1min

1.5min

5KPa

12 Kpa

       

圖片1 

圖片2

圖1 燃料分加燒結試驗流程示意圖

2 結果與討論

2.1 常規燒結工藝參數優化

開展細粒鐵精礦的常規燒結試驗,分別研究了制粒水分和焦粉配比對燒結指標的影響,結果如圖2所示。

 

圖片3 圖片4

(a)焦粉配比5.5%;(b)混合料水分含量8.0%左右

圖2 混合料水分和焦粉配比對燒結指標的影響

由圖2可知,隨著制粒水分的增加,因細精礦混合料的制粒效果改善,使得燒結速度顯著提升,同時適宜的水分強化了燒結過程的氣-固傳熱效率,使得燒結礦的成品率、轉鼓強度、利用系數都明顯提升,反之,固體燃耗逐步減低,因此適宜的制粒水分為8.0%。

基于適宜的制粒水分,繼續提高焦粉配比,所有燒結指標有所惡化,反而焦粉配比降低至5.3%,燒結礦的成品率與利用系數提升,固體燃耗處于最低值。因此,適宜的焦粉配比為5.3%。

2.2 燃料分加強化細粒鐵精礦燒結

基于焦粉配比5.3%,保持焦粉原始粒度不變,采用燃料分加技術強化細粒精礦燒結,提升燒結產、質量。將一次焦粉與二次焦粉的比例由100%:0%調整至0%:100%,考察其對燒結指標的影響,結果如圖3所示。

 

圖片5

圖3 燃料外配對燒結指標的影響

由圖3可知,隨著二次焦粉比例由0%提升至50%,進一步提升了燒結礦的產質量指標,成品率和轉鼓強度分別提升,固體燃燒明顯降低。然而,隨著二次焦粉比例繼續增大,燒結指標呈山體滑坡式下降,是因外配焦粉比例過高,焦粉全都裹附于制粒小球表面,在燒結過程中焦粉與氣流中氧氣充分接觸,燃燒速率過快,從而導致傳熱前沿與燃燒前沿差距增大,導致料層最高溫度較低,影響燒結成礦。因此,適宜的一次焦粉與二次焦粉比例控制在50%:50%以內。

因焦粉中-0.5mm粒級含量高達51.85%,考慮到焦粉外配時,細粒級焦粉相對于粗粒級更易被氣流帶走,更易燃燒,從而對燃料分加燒結產生不利影響。因此,在燃料內外配比為50%:50%的前提下,降低-0.5mm粒級含量并以+0.5mm粒級補充,考察其對燒結指標的影響,結果如圖4所示。

圖片6

 圖4 -0.5mm粒級含量對燒結指標的影響

由圖4可知,隨著焦粉中-0.5mm粒級含量的提高,燒結速度在30%時達到最高值,燒結礦成品率和利用系數在40%時最高,轉鼓強度在50%時最高,固體燃耗在50%時最低。總體而言,全部燒結指標隨-0.5mm粒級含量提升有所改善,適宜的-0.5mm粒級含量為40%~50%,其原因是基于燃料分加,降低-0.5mm粒級含量使得二次焦粉中粗顆粒增多,其在混合料中主要以單一焦粉形式存在,在燒結中獨自燃燒,釋放的化學熱與氣流發生對流傳熱并隨煙氣向下傳遞,而輻射給附近鐵礦顆粒的熱量減少,導致燃燒帶熱量減少,溫度降低,不利于局部混合料的燒結成礦。  

2.3 燒結礦化學成分及礦物組成

為進一步考察燃料分加技術對燒結的積極作用,選取3種優化條件下的燒結礦樣品,對比分析主要化學成分、礦物組成及微觀結構的變化。3種條件分別為:條件1為常規燒結,條件2為一次焦粉:二次焦粉=50:50,焦粉-0.5mm含量50%,條件3為一次焦粉:二次焦粉=50:50,焦粉-0.5mm含量30%三種燒結礦的主要化學成分結果如表6所示。

表6 不同燒結礦的主要化學成分

試驗

條件

TFe

FeO

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

S

P

R

1#

常規燒結

56.58

8.75

5.15

10.52

1.96

0.46

0.024

0.043

2.04

2#

50:50,50%

56.25

8.74

5.28

10.67

1.97

0.41

0.027

0.044

2.02

3#

50:50,30%

55.66

8.86

5.22

10.80

1.95

0.40

0.025

0.036

2.07

由表6可知,因燒結混合料配礦方案相同,3種燒結礦的主要化學組成基本相同,其中,焦粉-0.5mm含量為30%時,燒結礦的FeO含量略有提高,是因為燃料粗顆粒含量提高,在局部出現了弱還原性氣氛,阻礙了FeO的充分氧化。三種燒結礦的鐵氧化物、鐵酸鈣粘結相及孔隙結構如圖5所示。基于多點的微觀結構照片,以色差統計分析燒結礦主要礦物的含量,如圖6所示。

由圖5可知,由于在常規燒結中焦粉被細粒鐵精礦裹附,其燃燒釋熱產生高溫狀態,樣品1#存在更多不規則、熔蝕狀鐵酸鈣包裹磁鐵礦,并與少量針狀鐵酸鈣互聯。適宜的燃料分加改善了料層熱狀態,利于燒結成礦,使得樣品2#出現結晶形態良好的針、條狀鐵酸鈣,與磁鐵礦相互交織,同時孔隙中嵌布著少量的硅酸鹽液相,提高了燒結礦的整體結構強度。樣品3#的微觀構造變差,以細小針狀鐵酸鈣連接磁鐵礦、次生赤鐵礦,孔隙較多。

由圖6可知,主要礦物均為鐵酸鈣、赤鐵礦、磁鐵礦、硅酸鹽和玻璃相,與普通燒結礦比較,采用燃料分加獲得燒結礦的鐵酸鈣含量增加,赤鐵礦、磁鐵礦和硅酸鹽的總含量有減少。

微信截圖_20240902114127  

(a)樣品1#;(b)樣品3#;(c)樣品2#;(d)樣品3#

圖5 燒結礦的微觀結構

圖片11

圖6 燒結礦的礦物組成(質量分數)

2.4 燒結煙氣CO的排放行為

為進一步考察燃料分加技術對燒結煙氣CO的減排作用,對比研究了條件1(常規燒結)和條件2(一次焦粉:二次焦粉=50:50,焦粉-0.5mm含量50%)的燒結煙氣COx排放行為,其結果分別如圖7和圖8所示。

由圖7可知,常規燒結過程和燃料分加燒結過程的CO2和CO煙氣排放規律基本一致。在燒結點火階段,CO2和CO大量排放,點火結束后CO2和CO排放趨于平緩。另外,燒結過程中CO2排放量遠大于CO排放量。燒結煙氣CO2主要為燃料燃燒和石灰石等物質分解反應產生的,CO主要為局部區域燃料不充分燃燒產生的。根據圖8計算的CO排放量,常規燒結過程和燃料分加燒結過程每噸燒結礦CO排放量分別為40.92 kg和38.42 kg,采用燃料分加方式,每生產一噸燒結礦能減少2.5 kg的CO排放,燒結煙氣CO減排效益明顯。

圖片12

圖7 常規燒結和燃料分加燒結過程的COx排放行為

 

圖片13

圖8 燃料分加對燒結煙氣CO的減排效應

3 結論

 

(1)細粒鐵精礦燒結所用焦粉-0.5mm粒級達51.85%,粒度偏細。制粒水分8.0%、焦粉配比5.3%的優化條件下,燒結礦的成品率、轉鼓強度、利用系數和固體燃耗分別為69.60%、66.03%、1.65 t?(m2?h)-1和54.95 kg?t-1

(2)通過適宜的燃料分加強化細粒鐵精礦燒結,提高燒結礦產、質量指標,當二次焦粉比例為50%時,燒結礦成品率、轉鼓強度、利用系數分別為70.77%、66.80%、1.71 t?(m2?h)-1,提升了1.68%、1.16%、3.64%,固體燃耗為54.17 kg?t-1,降低了1.42%。

(3)相對細粒鐵精礦常規燒結,采用燃料分加技術,改善了燒結礦微觀結構,提高了結晶良好的針、條狀鐵酸鈣含量,鐵酸鈣與磁鐵礦相互交織,結構致密。采用燃料分加方式,每生產一噸燒結礦能減少2.5 kg的CO排放,燒結煙氣CO減排效益明顯。

 

參考文獻

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