劉占平 翟玉兵 于武 杜平偉 陳然
(河北新金鋼鐵有限公司燒結(jié)廠)
摘要:為了降低燒結(jié)礦成本,提高燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量,保證高爐順行,新金鋼鐵燒結(jié)廠圍繞著厚料層、低負(fù)壓點(diǎn)火方面對(duì)一臺(tái)燒結(jié)機(jī)在設(shè)備改造和新理念、新技術(shù)運(yùn)用方面做了很多工作。通過對(duì)臺(tái)車欄板、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)、主機(jī)風(fēng)箱等設(shè)備改造和優(yōu)化以及新技術(shù)的應(yīng)用,為實(shí)現(xiàn)低負(fù)壓、厚料層燒結(jié)順行提供了支撐,并取得了較好的效果。
1 引言
隨著全球鐵礦石資源的逐漸劣化,以及國(guó)家環(huán)保政策的日益嚴(yán)苛,燒結(jié)工藝在整個(gè)冶金生產(chǎn)中耗能占比最大,且污染最為嚴(yán)重。隨著高爐工藝的不斷改進(jìn),現(xiàn)有燒結(jié)工藝的產(chǎn)量和質(zhì)量已無法滿足高爐的需求,因此燒結(jié)廠對(duì)燒結(jié)機(jī)現(xiàn)有的工藝進(jìn)一步深入研究,在現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)主體不改動(dòng)的情況下不斷應(yīng)用新技術(shù)、新工藝,最終達(dá)到低負(fù)壓,厚料層燒結(jié)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)燒結(jié)礦的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗的目的。為此我們采取了多項(xiàng)設(shè)備改造措施和新技術(shù)的應(yīng)用。本文將新金鋼鐵燒結(jié)機(jī)在設(shè)備改造和新技術(shù)應(yīng)用方面做以介紹。
2 設(shè)備改造及新技術(shù)應(yīng)用
1、臺(tái)車欄板加高
燒結(jié)臺(tái)車欄板直接影響到臺(tái)車布料厚度,使燒結(jié)生產(chǎn)遭遇瓶頸。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1.1較薄的料層,燒結(jié)風(fēng)量利用系數(shù)較低,噸耗燒結(jié)礦所需風(fēng)量增加,后續(xù)工序負(fù)荷較大。
1.2較薄的料層,燒結(jié)機(jī)整體透氣性較好,容易燒壞篦條及臺(tái)車。
1.3降低燒結(jié)成品率的同時(shí)還影響燒結(jié)礦整體強(qiáng)度和粒度分布。
為此,燒結(jié)廠主機(jī)臺(tái)車欄板進(jìn)行更換,新金燒結(jié)廠臺(tái)車供應(yīng)商為甘肅酒鋼集團(tuán),臺(tái)車材質(zhì)為QT450-10,臺(tái)車長(zhǎng),寬,高分別為3米、1米、0.8米,自2022年9月份開始燒結(jié)廠開始對(duì)臺(tái)車上部欄板進(jìn)行圖紙改造,于2023年4月份利用環(huán)保限產(chǎn)機(jī)會(huì)進(jìn)行改造更換,共計(jì)更換640塊,由原來的800mm加高至900mm,同時(shí)因臺(tái)車欄板加高帶來的其它改動(dòng)也在此次檢修中完成,比如燒結(jié)點(diǎn)火器、點(diǎn)火器上方煤氣、助燃管道及煤氣預(yù)熱器等相關(guān)部位。
改造至今,臺(tái)車運(yùn)轉(zhuǎn)無卡阻,改造后欄板無崩裂,改造效果良好。厚料層燒結(jié)有利于增強(qiáng)料層蓄熱,降低燒結(jié)固體燃耗,降低燒結(jié)機(jī)機(jī)速,延長(zhǎng)點(diǎn)火時(shí)間,降低點(diǎn)火煤氣燃耗。通過燒結(jié)機(jī)欄板提升改造項(xiàng)目的實(shí)施,促進(jìn)了燒結(jié)生產(chǎn)的提質(zhì)增產(chǎn)。
2、煙氣循環(huán)改造及微負(fù)壓點(diǎn)火改造
燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)的原理是將部分風(fēng)箱支管的熱廢氣或大煙道總管上一部分熱廢氣循環(huán)到燒結(jié)機(jī)臺(tái)車上部密封罩中,在主抽風(fēng)機(jī)的作用下,循環(huán)廢氣重新參與燒結(jié),利用燒結(jié)過程的高溫將熱廢氣中大部分的氮氧化物、二噁英等有害氣體熱解掉,并使煙氣中的SO2富集,降低脫硫煙氣處理量及成本,同時(shí)吸收利用煙氣中的CO、CH化合物二次燃燒,降低燒結(jié)能耗,由于燒結(jié)機(jī)臺(tái)車欄板進(jìn)行加高,燒結(jié)臺(tái)車料層加厚,透氣性相對(duì)變差,原有25萬風(fēng)量的煙氣循環(huán)無法支撐燒結(jié)厚料層操作,煙氣中有害氣體增加,增加了后續(xù)除塵,脫硫脫硝工序負(fù)荷。為此,對(duì)現(xiàn)有煙氣循環(huán)進(jìn)行加大改造,增加一臺(tái)40萬風(fēng)量高壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行替代,同時(shí)為了滿足厚料層生產(chǎn)需要,在檢修期間對(duì)燒結(jié)機(jī)尾新增兩個(gè)風(fēng)箱,機(jī)頭新增兩個(gè)風(fēng)箱,其目的增加了燒結(jié)有效抽風(fēng)面積,延長(zhǎng)燒結(jié)時(shí)間,從而提高燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量。其次對(duì)點(diǎn)火器下方六個(gè)風(fēng)箱(主抽煙道三個(gè),煙氣循環(huán)煙道三個(gè))及煙氣循環(huán)機(jī)尾兩個(gè)風(fēng)箱進(jìn)行料風(fēng)分離改造,旨在實(shí)現(xiàn)燒結(jié)微負(fù)壓點(diǎn)火,其目的是增加料層透氣性,減少點(diǎn)火器煤氣消耗量,同時(shí)減少物料對(duì)煙道的沖刷和積攢,減少煙道負(fù)荷,降低漏風(fēng)率。(如下圖所示)
3 取得的效果
通過對(duì)燒結(jié)機(jī)臺(tái)車欄板加高、煙氣循環(huán)加大及料風(fēng)分離系統(tǒng)改造,使得料層厚度達(dá)到900mm,降低后續(xù)工序負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓點(diǎn)火,燒結(jié)礦各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步提升,取得了較好的效果,各項(xiàng)指標(biāo)見下表。
新金鋼鐵集團(tuán)燒結(jié)廠改造前后工藝指標(biāo)變化 |
||||||
項(xiàng)目 |
固體燃耗/(Kg/t) |
煤氣/(m³/t) |
轉(zhuǎn)股強(qiáng)度/% |
亞鐵含量/% |
5-10粒度/% |
日CO平均數(shù) Mg/m³ |
改造前 |
46 |
64.65 |
75.67 |
8.35 |
25.64 |
4374.86 |
改造后 |
44.5 |
61.89 |
76.13 |
8.81 |
24.71 |
3980.26 |
4 結(jié)語
厚料層燒結(jié)有利于增強(qiáng)料層蓄熱、降低燒結(jié)固體燃耗及機(jī)速,延長(zhǎng)點(diǎn)火時(shí)間,降低點(diǎn)火煤氣燃耗。通過燒結(jié)機(jī)欄板提升改造項(xiàng)目的實(shí)施,并配合煙氣循環(huán)加大和料風(fēng)分離的改造,促進(jìn)了燒結(jié)生產(chǎn)的提質(zhì)增產(chǎn)。為了能下一步在改善原料結(jié)構(gòu),強(qiáng)化混合料制粒,改善料層透氣性和降低漏風(fēng)率等方面采取有效措施,需要不斷優(yōu)化更新燒結(jié)、新技術(shù),期望我公司燒結(jié)系統(tǒng)能更上一層樓。
參考文獻(xiàn)
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